炼铁厂一高炉以深入开展增收节支活动为贯彻首钢“三创”交流会精神的着力点,深入发动职工,处处精打细算、人人点滴节约,努力挖潜降耗。
从节约一滴油做起
主控岗位液压设备多,液压站共有15套阀台45个控制阀,30根油管从站内通向50多米高的炉顶,管路上有近百个油任和截门,管内压力接近115公斤。在这样的高压下,任何一点漏油,不仅造成浪费,还可能直接影响高炉生产。为了解决漏油难题,主控班总结并推行“减振节油法”,有效地避免了设备漏油。“减振节油法”包括两大实施步骤:一是随时检查油路各部位固定夹板,发现松动马上紧好,防止过油时产生振动,造成接口松动滴油,甚至导致接口胶圈破裂,发生跑油事故。二是根据气候和油温变化,随时调整背压阀,夏季油温升高时适当调紧背压,防止空振造成接口漏油,天气变冷时再逐渐把背压阀松回,保持回油合适。从推行“减振节油法”至今,未发生一起跑油、漏油故障,节约用油200多公斤,仅此一项降低成本1200余元。
向消除隐患要效益
主控班在推行“减振节油法”的同时,还广开思路积极查找设备缺陷与不足。过去炉顶比例阀液压站油箱液位报警过低,遇有漏油不多时报警不及时,造成液压油浪费。他们在专业人员和计控系统配合下,将低液位报警调整到合理位置,减少了约180升液压油的浪费,效益达1000余元。仓下皮带系统重复安装的延时继电器,启机时经常造成返焦返矿皮带故障停机,处理时间较长,影响正常筛料。主控班与上料班及点检人员联系,将仓下现场控制皮带延时继电器拆除,减少了一个故障点,保证了返焦返矿皮带的正常运行,同时节约设备备件费与日常维护费5000余元。
立足岗位降消耗
少花钱多办事是一炉上料班的目标,他们在节能降耗和备件修旧利废上下功夫。每台烧结矿筛日过筛量达3000多吨,烧结矿对闸口处的导流插板冲刷特别严重,三个月就要更换一次。上料大班长李树华和修理人员共同分析和试验,在矿筛闸口导流板处加装积料台,利用积料台减轻烧结矿对导流插板的冲刷,延长了导流插板的使用寿命。现在的导流板能使用6个多月,一年下来能节约导流板备件20多块,一块导流插板造价2000元左右,每年能节约备件费用40000多元。
(来源:首钢日报) |