让成本开始富有“技术”含量——中国铝业兰州分公司破解危局

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-7-28 10:05:40  兰格钢铁
    谁也没想到“次贷级蝴蝶”轻拍翅膀,真的就会造成金融海啸。

    地处西北内陆的中国铝业兰州分公司,更没想到自己瞬间也被卷入了这场巨大的漩涡之中。去年美国雷曼兄弟倒下一个月后,他们与同行业一样,居然陷入困境,经营出现了亏损。

    市场行情骤变,有色业首当其冲。我国主要市场铝锭价格由最高时的2万多元,一下子就掉到了不足1.2万元,几近腰斩。电解铝生产企业大量限产,中小企业只好选择关停甚至倒闭。据有关行业部门统计,去年我国电解铝闲置产能505万吨,开工率只有57%。

    中铝兰州分公司突然遭遇到建厂50多年以来前所未有的困难。他们从去年9月前每月盈利数千万元,10月后突然面临亏损。

    盈亏,仿佛就发生在一夜之间。

    面对生存危机,企业何去何从?中铝兰州分公司总经理李宁一班人分析后认为,从最基本的成本原理入手,让成本开始富有“技术”含量,只有具备了成本优势,才能形成核心竞争力,赢得生存空间。

    降成本,看似极其普通的招数,却为企业赢得了生存机会。当兰铝人把铝锭吨成本由高峰大幅度降低时,企业经济效益开始止跌回升。在全行业依旧低迷的前提下,中铝兰州分公司率先出现复苏迹象。

    对标,让比较成本成为新的管理指标

    在减低成本上,中铝兰州分公司首先想到的是“对标”,就是把企业所有的生产、经营、技术等指标,跟同行业最先进的指标水平比较,哪一家企业的某项指标先进,就作为学习标杆,最终形成全行业最低生产成本。他们既向国内看齐,也向国际看齐。

    重大设备技术指标对标是兰铝人首先想到的,因为这是最基本又是最重要的,这项对标的结果直接关系到企业技术进步。

    大型电解槽电压,一直是困扰国内铝工业生产的老大难问题。公司围绕自身工艺、技术和产品特点进行创新研发,与科研院所合作开发出“大型预焙槽新型焙烧启动技术”“大规模电解铝系列供电整流技术”等在我国电解铝行业有重大影响的技术创新成果,特别是公司投入大量资金实施的400KA大型预焙阳极铝电解创新技术,获得中国有色金属工业协会科技进步一等奖,达到国际先进水平。

    正是依托先进的技术装备和工艺以及强化生产过程控制,进行精细化操作,今年6月份,中铝兰州分公司350kA和200kA电解系列平均槽电压分别从年初的4.186V、4.224V降到4.05V、4.09V,突破了4.10V的大关,指标水平在中铝公司名列前茅,提升到了历史最高水平。

    0.136V这么个小的数字,外行觉得这实在无足轻重,而内行明白它对一个年产45万吨铝锭的企业,则意味着每年数千万成本的减少。

    开展“对标”活动,让公司尝到了降低成本的甜头。今年前6个月,累计生产铝锭20.55万吨,铝锭Al99.70以上合格率达到99.96%,比计划提高0.96%,远远高于部颁标准。作为主要生产成本的原料氧化铝,单耗每吨1900公斤,比计划每吨降低23公斤,氟化盐单耗、预焙阳极炭块毛耗分别比计划降低4.5公斤、26.2公斤,稳居行业领先水平。

    降耗,优化成本推动企业产业链完善

    铝是高耗能工业,被业内人士誉为“电老虎”。电力成本在中国原铝成本中约占40%,每生产一吨电解铝要消耗大约15000千瓦时。

    所以在这个行业,每在电上迈出一小步,对企业来说都是一大步。

    降成本,兰铝人自然不能放过这只“电老虎”。他们持续优化工艺技术、降低电解槽平均电压,从而,进一步降低电耗、降低成本。6月份,公司原铝电耗每吨由年初的14385.8千瓦时降到13898.5千瓦时,比中铝总部每吨考核指标降低了501.5千瓦时。仅此一项,全年降低成本数千万元。

    为了降低电耗成本,兰铝人不惜巨资,上马300MW自备发电机组3台,年发电能力60亿千瓦时。公司积极与电力部门沟通,争取政策支持,同时,进一步降低电煤消耗,力争多发满供,发电成本降低了0.07元左右。常人不看在眼里的7分钱,却能为每吨原铝节约成本上千元,按公司年产原铝45万吨计算,每年降本增效4亿多元。

    铝电一体化生产,不仅为公司获得了稳定、充足的电力供应,更重要的是,具备了国内同类铝业公司无可比拟的低成本竞争优势。

    节约,让成本意识改变员工观念

    作为一家资产总额超过百亿元的企业,面临严峻的经济形势,兰铝人咬定成本不放松。降低成本,中铝兰州分公司首先从转变心态开始。

    今年中铝兰州分公司决定以轮岗的形式降低人工成本。刚开始大家难以接受,作为一家资产总额超过百亿元的国有企业,建厂至今,员工的工资从来就没有减发过。

    在共同经历了长达7个月的亏损后,与企业共同感受这场国际金融危机严寒的煎熬与考验后,现在大家基本上都能坦然接受。都感到作为兰铝的一员,与企业的生存相比,个人的损失就微不足道。如果企业让市场淘汰了,那么员工将一无所有。

    从而,让兰铝人更加凝聚起来,为共同的生存目标,尽职尽责地节约每一分钱、每一颗螺丝钉,为企业增加一分分的效益。

    面对生存危机,今年公司开展向一个百分点要效益活动,决不放过任何细微生产环节,从一度电,一分钱,甚至到一个零配件。

    公司用于生产的主要设备多功能天成轨道,往常聘请外国专家或外委维修,费用高昂。今年,机修厂主动接手承担维修,仅此一项每年节约80万元。其他像气缸、阀门和除尘电机等常用的零配件,也是能修不换,能替不买。仅前6个月,公司降低维修成本上百万元,修旧利废节约费用191万元。

    降低成本,兰铝人盯得不仅仅是一个环节,一个车间,而是全方位的,包括精简会议和控制差旅费用,加强资金管理,加快产品销售降低库存。细扣每一个生产经营环节,为兰铝带来了上千万元的增效。

    一系列细微的变化中,兰铝人最大的是心态变化,他们懂得了如何成为现代企业的一员。

    成本的大幅度下降,大大缓解了兰铝人的生存危机。加之国储铝政策的推动,今年4月份,公司一举摆脱了此前连续亏损的困境,实现了1018万元的盈利。虽然5月份出现反复,但6月份继续实现盈利,在全行业依旧低迷的情况下,率先出现复苏的迹象。

    中铝兰州分公司总经理李宁认为,虽然国际金融危机迟早都会过去,但教训远比危机重要,痛定反思,化危为机,找到科学理性的生存方式,才能应对未来更大的挑战。

    一项最简单的成本学原理的生动诠释,却留给了我们相当深刻的启示。
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