今年1-8月吨钢铁耗月比下降27公斤月均多产钢5000余吨
今年以来,水钢炼钢厂一炼钢车间针对铁水资源实际情况,灵活调整生产组织,优化炉前操作模式,成功走出了一条低铁耗增加钢产量之路,在1-8月份的生产中,铁水单耗平均控制在873公斤/吨钢的水平上,与去年同期相比降低了27公斤/吨钢的铁水消耗,平均每月多产钢达到了5880吨,为炼钢厂“节铁增钢”攻打指标添上了亮丽的一笔。
在今年的8个月生产中,该车间1、2、3号转炉不断总结、分析去年铁水消耗偏高的原因,从中找到问题的突破口,以“三招”降低铁水单耗多产钢,确保了将有限的铁水最大限度地转化为钢产量,减少热量的损失达到热平衡。
第一招:实行理论考试激励机制,对考试倒数一、二、三名的职工进行考核,将考核的奖金奖励给考试第一、二、三名的职工,从而激励车间职工的理论业务的学习,以提高对炼钢过程中石灰的计算加入量精确的把握,使石灰的消耗大幅下降,从而降低了热损失;第二招:以推行标准化作业为契机,优化职工的操作模式,从而点对点地实现标准化作业,重视过程管理,通过要求工长对每一次铁水成分进行预先了解,进行铁水、废钢、生铁的合理搭配,对炉内反应的每一分钟进行分解,每一个现象都要上升到理论的高度进行分析,做到以科学的依据,结合现场实际,找到适合自己的一套操作方法,做到炉内反应的每一刻操作工都有办法应对;第三招:实施转炉冶炼“变枪变压”,减少转炉的喷溅,减少热损失,降低铁耗,确保转炉生产顺行。(来源:水钢) |