首钢长钢炼铁喷煤车间通过对新区喷煤放散管道实施“小变大”、“弯变直”的改造,降低了喷煤倒罐泄压放散时间和职工劳动强度,节约了制粉成本。
新区喷煤原设计的喷煤放散管道内径为Φ50mm,但是高炉小时喷煤量达到30t左右,喷吹罐压高达800kPa。,导致喷煤过程中倒罐泄压时间长,常常出现泄压难问题,需要制粉工现场敲打放散管进行泄压,直接影响喷煤的正常运行。
针对这一情况,喷煤车间决定通过改造解决这—问题。喷煤技术骨干、喷煤专家认真研究分析后,确定采用加大放散管道放散面积的方案来解决根本问题。该车间利用高炉检修机会,合理组织人员将内径为50mm的放散管更换为内径为Φ80mm的放散管,放散管道内径面积增至原来的2倍多。同时科学合理地将放散管道的“弯管”放散改为“直管”放散,彻底解决了放散难、人工敲打管道泄压的问题,泄压时间由6~7min缩短为2min左右,充分挖掘了设备潜能,促进了生产的高效平稳运行。 |