今年以来,河北钢铁集团唐钢一钢轧厂从消耗控制、质量攻关和生产组织三方面推行全员、全方位、全过程成本管理,建立了横向到边、纵向到底的成本管理体系,一季度完成挖潜增效2169万元,实现了首季开门红。
细化指标加大挖潜力度
2010年,唐钢一钢轧厂降本增效总额5.19亿元,其中品种增效1.31亿元、能源挖潜8847万元,超额完成了公司下达的挖潜增效任务。实实在在的成绩为全厂职工注入了强大的信心和动力。面对今年1.89亿元的挖潜增效任务,该厂将指标分解到全厂7个科室、13个车间,再细化成210个小项分解到车间、班组、岗位和个人,组织全厂79个班组进行日成本核算,实现了成本全员覆盖。全厂建立了物料、备件质量和使用周期的跟踪台帐,规范备件申报和命中率,实行成本预警管理制度,费用指标实行动态管理。以降低油品消耗为突破口,加强油品申报、储存和使用管理,设备科对历年统计数据进行综合分析,在油品使用上建立定点、定质、定时、定人、定量的“五定”加油制度,同时做好废油回收管理,一季度该厂油品消耗劲减20%。
转炉车间作为该厂的消耗大户,将大指标细化为小指标,小指标再落实到每一名职工,职工再将操作心得反馈给车间,指标呈螺旋式优化提升。职工自己总结的“两准一调整”操作法,使该厂2月份喷溅率完成2.67%,达到历史最好水平。靠精细化管理,该工序钢铁料消耗降到1055公斤/吨左右,达到了国内同类型企业先进水平。
减薄提质双轮驱动增效
挖潜增效不仅要节省成本,还要创造效益。“练就应对市场的硬功夫,品种钢和减薄是驱动创效的两个轮子”。该厂一季度品种钢产量达到25.17万吨,占全厂总产量的22.54%。品种钢中SS400加硼系列热轧出口板卷主要用于建造厂房房架、桥梁等,销往越南、韩国等国际市场,吨钢利润比普通热轧板卷高出近400元。一季度,该厂生产SS400加硼系列热轧精品板材57029.43吨,超过了去年全年品种钢生产总量。“减薄攻关”这个轮子也全速运转起来,1810生产线1月份生产2.0mm厚度以下高附加值带钢比例达到15.64%,创历史最高水平。其中,1月17日2.0mm厚度以下带钢比例达到当天产量的74.18%,且品种钢兑现率和产品合格率均达到100%。
如何把产品做精,使钢水洁净度更高?一直是该厂技术人员的主要攻关课题。一季度该厂洁净钢生产首战告捷,连浇炉数进一步提高,超低碳钢比例明显增加,精炼冷轧料硅命中率完成97.6%,创历史最高纪录。1月份,RH共精炼钢水141炉,其中超低碳钢42炉,37炉无取向硅钢的命中率达到100%,并实现了该钢种11炉连浇。北京科技大学检测显示,该厂钢水洁净度全面提高,全氧含量平均值达到20ppm,氮含量平均值达到13ppm,达到国内先进水平,这为公司进一步开发超低碳深冲钢、高强耐候钢等高端产品奠定了坚实基础。
精心组织实现经济运行
该厂在钢轧两区采取有力措施强化工序衔接,进一步优化主体工序能耗指标。通过合理组织、稳定生产,提高板坯热装率和生产周转率,从而加快生产节奏,降低工序能耗。仅3月份,该厂通过优化生产工序实现挖潜增效183.19万元。1810生产线加热炉工序通过合理组织生产节奏、精准操作,2月份煤气单耗实现56.96m3/t,比挖潜值降低18.41m3/t。能源管控系统将能源消耗直接可视化,将能源管理落实到班组岗位。轧二车间乙班班组成本核算员张宝宁说:“算好帐、管好家,是我们的本分。”3月14日,由于部门之间交接班时倒表,电表值出现4万余度的偏差,正是张宝宁细心发现,才避免了巨大的损失。
通过技术攻关,该厂能源管理水平不断提高,能源潜力被进一步挖掘。3月19日起,该厂钢包全程自动加揭盖工程全面启动,由此可降低出钢温度9℃~15℃,年可创效3000余万元。 |