11月8日,首钢京唐炼铁日产创出2.4689万吨的新纪录,超计划2189吨,比2010年7月创造的2.3794万吨最高日产提高895吨。目前,两座高炉生产稳定,继10月份打出月产65.1538万吨,超计划1.1538万吨的好水平后,11月份截止到8日,累计产铁17.718万吨,超计划8580吨,高炉负荷稳定在5.0以上。
面对驾驭中国第一座5500立方米大高炉的压力与风险,在没有任何经验、没有可以借鉴资料的情况下,首钢京唐炼铁人积极探索大高炉冶炼规律。他们集中精兵强将分专题攻关,集思广益,对每项攻关措施,都最少制定三个攻关方案,优中选优,保证攻关措施的有效性。为掌握5500立方米高炉的冶炼规律,首钢京唐炼铁部职工在有关专家的指导下,大胆尝试新的冶炼方法,并在实践中开发成功特大型高炉人工智能模型,模拟炉内冶炼情况,进行预测、验证、探索;对高炉装料制度进行改进,进行大矿批试验,努力掌握装料新方法,将入炉批矿从130吨增加到150吨,为高炉加负荷提供了足够的空间,实现了高炉大矿批、厚焦层的炉料结构,为高炉稳定顺行打下了坚实的基础。经过艰苦努力,炼铁部职工逐步掌握了驾驭特大型高炉的操作方法,使高炉运行管理水平不断提高。
为确保设备稳定运行,炼铁部设备系统加大对重点部位及隐蔽部位的检查力度,针对炉顶料罐本体出现磨损、衬板强度不够等问题,加强日常运行的维护,防止料罐磨漏影响高炉生产。在高炉不停风的情况下,他们依据均压管的角度测量出料罐内磨损的区域,准确确定需要加固的部位,及时采取措施。9月份,设备系统故障停机比计划减少185分钟,10月份实现了故障停机为“零”的目标。他们还强化设备检修管理,针对检修项目,不断优化检修细节,制定质量控制卡片,做到逐项验收,保证检修质量,缩短检修时间,为高炉生产赢得时间。9月份以来,每次检修全部提前完成,在10月份2号高炉的例修中,创造了48小时更换炉顶气密箱的最好纪录,比最好成绩缩短了12小时。
上料系统职工精细操作,精心调节,确保高炉用料。他们通过控制给料机的闸口开度,使闸口放下的原燃料均匀地分布在振动筛上,筛分粒级和筛分效果有了很大提高,入炉烧结矿小于5毫米的比例降低到0.3%以下,为高炉炉内具有良好的透气性提供了最佳的原料条件。进一步加强槽下筛分工作,对焦炭、烧结、原矿、球团矿筛底子分别进行了改造清理,提高了筛分效率,减少了入炉粉末量,对焦炭实行分级入炉,以利炉况顺行。
在生产逐步稳定的情况下,炼铁部进一步发挥热风炉的潜能,采取“高富氧”“高风温”等措施,将风温由1200℃提高到1270℃,为强化冶炼创造了条件。 |