本钢坚持向科技进步要效益取得显著成效

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-11-24 8:26:39  兰格钢铁
    今年以来,本钢坚持向科技进步要效益,通过采取提高产成率,改变合金含量,实施合金替代,推进热装热送等一系列技术攻关措施,降成本达9160万元,为同类产品销售实现效益最大化打下坚实基础。

    作为本钢产品研发的龙头单位,今年以来,集团公司技术中心与相关厂矿共同研究,在以市场需求为导向,以增创效益为中心,强化产品结构调整的同时,广泛开展新产品、新技术、新工艺的攻关工作,最大限度地降低成本。

    在品种钢生产过程中,集团公司技术中心承担优化工艺路线、调整工艺参数、指导实际生产等任务。为了实现向科技进步要效益的目标,技术中心汽车板、高强钢、特殊钢研发所分别成立了攻关小组,针对不同品种钢性质进行有针对性的降成本攻关。

    在冷轧产品降成本方面,集团公司技术中心汽车板研发所通过开展提高冷轧汽车O5板、O3板及热镀锌板的产成率、优化产品化学成分、优化冷轧退火工艺、脱氧剂替代等方式降成本。同时,汽车板研发所在借鉴以往产品研发成功经验的基础上,对现场工艺、温度控制,调整工艺参数,优化工艺路线,精确测算出各工序控制点,提高产品一次试制率和机能合格率。仅10月份,O5板产成率达90%,降低了生产成本。此外,他们还着力在合金加入量方面下工夫,进一步做好降低合金含量工作。

    在热轧产品降成本方面,集团公司技术中心高强钢研发所通过降低合金含量,以低成本合金替代高成本合金等合金优化工作,完成控轧控冷工艺制度,既保证了产品性能,又有效地降低了成本。同时,集团公司技术中心高强钢研发所与板材炼钢厂、热连轧厂等相关厂矿共同研究,采取热过热装方式和缩短板坯在炉加热时间等方法,显著降低了加热成本,减少了板坯损失。此外,在确保产品表面质量和性能的前提下,优化轧制工艺,控制冷却方式,每小时较原来生产同类型卷板提高9~10块坯子,极大地降低了工序生产成本,提高了轧制效率。

    在特殊钢产品降成本方面,集团公司技术中心特殊钢研发所通过采取优化设计和精确控制成分,优化精炼、连铸工艺,改善铸坯质量等措施,加大转炉矩形坯和电炉中方坯大规格产材的产品比例,以极限规格实现企业效益最大化。同时,他们充分发挥电炉、精炼及连铸设备的潜力,紧跟市场需求,适时生产小规格特殊钢产品,并提高其质量等级,既增加产品附加值,又降低了生产成本,为今后拓展特殊钢市场奠定了基础。
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