节电是实现负能炼钢的关键环节。为了最大限度节约电能,首钢长钢炼钢厂针对电耗实施强力攻关,先后对一次除尘3台风机、3台转炉煤气在线烤包风机、4台转炉浊环水泵三个项目进行了变频节电改造,有效降低了电耗,月节电费35万元。 一次除尘3台风机原来是启动后恒频率运行,每台风机每小时耗电1000度,该厂对其实施自动升降速改造后,除一台风机备用外,其它两台风机均随着转炉吹炼节奏变化而变化,每台风机每小时可节约电耗360度,吨钢耗电量下降2度,月节约27万元。 转炉炉后除尘系统改造后,供水量降低,导致原设计的给水量和除尘系统蓄水量不匹配,电能白白浪费。为了保证除尘系统供水匹配,炼钢厂对转炉浊环水4台水泵进行了变频节电改造。改造后,水泵运行转速随供水压力提高而降低,实现了水泵自动调节,不仅保证了除尘系统供水正常需求,而且吨钢降低电耗0.32度,月降成本8万元。 3台在线煤气烤包风机在改造前处于恒启动状态,无论钢包是否处于烤包位,均处于满负荷运行状态,造成电能浪费。改造后,在线煤气烤包鼓风机均实现了自动控制,吨钢节电0.026度,月节约3500元。(信息来源:首钢日报) |