通过对粒铁使用工艺路线进行调整,在炼钢转炉加入粒铁代替部分废钢,翼钢公司此举不但有效降低了粒铁在高炉还原的加工成本,而且在转炉操作化渣方面具有显著效果,取得可观的经济效益。
粒铁是在炼钢转炉冶炼过程中,随炉渣或喷溅进入废渣中的钢渣混合物,经过磁选后,粒度在10-150mm的金属物,含铁量在60-70%。据介绍,传统的粒铁使用工艺路线是将粒铁还原成铁水后,供往炼钢转炉冶炼成钢水。而翼钢改进粒铁的工艺路线,是直接将粒铁加入转炉,不增加成本,只是把自身产生的金属物进行循环利用。
经过一年来对粒铁不同使用方式及加工成本等方面的论证和测算,翼钢转炉使用粒铁后成效显著。
因粒铁具有较高的铁含量,在转炉冶炼中,冶炼前期起渣速度快,起渣时间明显提前,促进了脱磷、脱硫反应的加速,提高了转炉的脱磷、脱硫效果。氧枪粘枪、吃枪事故也得到了明显改善,氧枪枪龄进一步提高。
而改变粒铁使用工艺路线,最直接的效果就是省去炼铁这道加工工序,不产生将粒铁还原成铁水等燃料加工费用,有效降低生产成本。将含铁量高的粒铁循环利用,替代部分废钢,不但能降低转炉加入冷料的成本,同时对降低钢铁料消耗指标具有明显效果。以粒铁含铁量65%计算,回收率按90%计,降低钢铁料消耗约4.19kg/t钢。2008年翼钢炼钢转炉共使用粒铁1.43万吨,增创效益909万元。(来源:酒钢日报) |