巨能特钢炼钢二厂转炉自2007年10月15日试车投入运行,到2009年3月5日转炉停炉更换炉衬,炉龄达到10019炉,累计产钢74.917万吨。
炉龄是转炉炼钢的基础,也是达产的关键。通过提高炉龄,不仅能增加产量,还可大大降低生产成本。
随着炼钢二厂生产的逐步顺行,生产节奏越来越快,品种不断增多,特别是低碳品种钢的增加,加剧了对炉衬的侵蚀。同时受外部环境的影响,从去年九月份到今年二月份,生产断断续续,转炉炉体经常处在忽冷忽热状态,对炉衬耐材的消耗很大,直接影响了炉体的寿命。
面对困难,分厂针对冶炼不同钢种,分别采取不同护炉方法,科学组织、合理安排补护炉,有效提高炉龄。
通过制定一整套严格的管理制度,将补护炉纳入班作业计划,实施动态管理,加强对炉衬的检测,要求每班对转炉测厚两次,根据炉底高度变化,进行动态控制,保证炉体始终处于正常状态。
在操作上,力争做好一次倒炉成分、温度达到出钢要求,杜绝过氧化出钢;提高溅渣效果,控制渣子成分,保证渣中MgO含量在7.0%以上,每炉出钢后都要溅渣护炉,绝不允许出现炉砖裸露;强化有效喷补,合理利用生产间隙时间对炉体的薄弱区域勤喷薄补,对炉子大小面,每个浇次都进行翻补,延缓炉体老化;将喷补枪加长,每2-3炉对耳轴下方炉底接缝部位进行喷补,确保炉底高度严格控制在+200~+300mm之内,炉衬厚度控制在360mm以上。
到了炉子后期,要求炉炉检查炉况,对转炉的薄弱环节进行人工喷补,对溅渣时间,溅渣率进行严格监控。
截至2009年3月5日,转炉第一个炉役突破10000炉,由原计划的8000炉安全生产达到10019炉。(来源:巨能特钢) |