攀钢新钢钒公司首季度生产全面飘红

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-4-9 11:35:40  兰格钢铁
    炼铁厂

    今年以来,新钢钒炼铁厂按照“均衡稳定、经济高效”的生产方针,狠抓各项工作落实,使高炉生产呈现出稳步提高的良好态势。截至3月29日,该厂今年累计完成生铁产量140.1万吨,较去年同期提高了13.8万吨,按照575万吨生铁进度计划,提前实现了季度目标。

    今年以来,炼铁厂抓住设备运行状态较好,原燃料条件有所改善等有利条件,切实加强原料过筛和混匀工作,确保生产原料供应;烧结工序针对一烧结技术改造未完工之前,仍是制约炼铁生产“瓶颈”的情况,通过降低烧结机临停以及适当提高机速和料层厚度等方法,努力提高产量,保证5座高炉高水平生产需要;高炉生产进一步强化技术攻关和狠抓规范操作,及时掌握内、外部条件的变化,做到勤观察、早调剂,千方百计减少和避免操作事故,最大限度确保生产稳定均衡。围绕1号和新3号高炉指标优化,该厂加强1号高炉用焦炭合理粒度研究、降低新3号高炉铁损以及提高新3号高炉喷煤比工业试验等科技攻关项目,为生产经济技术指标的优化奠定了基础。截至3月29日,1号高炉本月累生产生铁9万余吨,平均日产达到了3113吨,分别创今年以来最好水平,为该厂提前实现季度目标奠定了基础。

    炼钢厂

    一季度,新钢钒炼钢厂紧贴市场需求,坚持“均衡、稳定、经济、高效”原则精心组织生产,实现开门红,截至3月30日共生产转炉钢128.6万吨、钒渣5.75万吨,分别超过季度计划3万吨和5000吨。

    由于方圆坯连铸机、板坯精炼系统改造、老转炉煤气回收三大技改工程全面施工,以及钢材市场严峻、工序能力不匹配等不利因素影响,炼钢厂一季度生产困难重重。对此,炼钢厂在生产组织上,以产能偏弱的连铸为中心,推行火车时刻表物流组织模式,将L4生产作业计划由炼钢转炉工序前移到脱硫提钒工序,增强全厂各个工序协作的协调性;完成“组罐——脱硫——提钒——炼钢——连铸”工序之间的一一对应生产工艺,加强铁水罐、半钢罐和钢水罐周转运行管理,避免等铁炼钢和等罐出钢,提高物流周转效率;成立了“全脱硫、全提钒、全直兑”、“保重轨钢生产”等五个专题小组进行攻关,打通了脱硫产量和效率、重轨钢连续性生产等限制性环节;严格按L4计划组织生产,要求脱硫提钒工序提高入炉半钢硫含量、温度、成份合格率,转炉精炼工序提高钢水成份、温度、节奏控制精确性,方板坯连铸工序杜绝溢漏钢、断浇返钢等生产异常,改进铸坯实物质量,坚持改钢分析会制度和“四不放过”原则,提高钢种计划兑现率;根据铁水产量、设备状况、品种要求和市场变化,合理安排1号、新1号炼钢转炉提钒生产钒渣,确定4台方板坯连铸机开停顺序,确保资源流向效益高地,实现资源配置效益最大化。

    轨梁厂

    4月1日,攀钢新钢钒轨梁厂传出消息,一季度,由该厂组织生产的100米长定尺钢轨产销量高达4.72万吨,其中100米长定尺高速钢轨高达4.54万吨,分别比去年同期提高了2.34万吨和3.66万吨,创出了历史同期新高。

    攀钢面对金融危机造成的钢铁消费疲软及目前钢市依旧寒冷的形势,紧紧抓住我国铁路建设迅猛发展,特别是我国高速铁路客运专线建设大发展的机遇,把进一步做精、做强、做大钢轨,特别是钢轨市场最紧俏的100米长定尺钢轨放在了重要的议事日程。今年以来,该厂一方面加大了科技研发力度,多次组织100米长定尺钢轨扩能专题研究;另一方面,不断提高质量和产量,围绕100米长定尺钢轨库存容量不足、产能受限等难题,不断优化生产工艺和生产组织,将加热炉由单炉生产变为双炉生产,确保了100米长定尺钢轨轧制节奏与冷区加工节奏相匹配。在加强100米长定尺钢轨过程质量监控、提高检测频次的同时,加速100米轨扩能技术改造项目实施,开展提高100米长定尺钢轨检查速度攻关活动,大大缩短了100米长定尺钢轨在冷区的送钢检查周期,使100米长定尺钢轨平均班产由原来的120支提高到145支。有效促进一季度100米长定尺钢轨和100米长定尺高速钢轨质量和产量上台阶、创水平。

    冷轧厂

    新钢钒冷轧厂紧紧围绕全年全流程100万吨产量目标,以市场为导向,调整产品结构,严格质量管理,科技攻关力度,精心组织生产,一季度生产合格冷轧产品23.9万吨,圆满完成了公司下达的生产任务。

    一季度,由于受金融危机的持续影响,新钢钒冷轧厂面临合同不饱满,部分机组不能满负荷生产,给生产组织和机组创高产带来了困难。为此,该厂在生产组织中,该厂按照“生产一吨出一吨精品”的原则,认真分析产品合同结构后,采取“无缝衔接”的生产组织模式,根据市场需求,密切与生产部、销售部、热轧板厂的联系,加强合同的衔接和原料合理组织,确保了各机组均衡生产。加强生产的精细化管理,抓好各工艺环节特别是薄弱环节的生产组织,强调工序间的协调配合,严格操作规程,杜绝了人为因素造成的质量缺陷。加强铝锌产品生产经验的分析总结,分析了存在的各类问题,对清洗段、退火炉、沉没辊加热装置、耐指纹系统等有关设备进行了检查和处理,确保了十五轮铝锌产品的高效生产。加大科技攻关力度,不断优化酸轧焊机的焊接质量,保证了电工钢的焊接质量,提高了电工钢的合同兑现率。针对普线合同饱满的实际,不断优化罩式炉的配炉和装炉,按照“2+1”配料模式,科学合理地配料,最大限度地降低钢卷在平整库区滞留时间,减少了精整四条生产线生产不均衡的瓶颈。(来源:攀枝花日报)
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