杭钢一季度炼铁成本稳步下降

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-4-22 13:38:16  兰格钢铁
    一季度,杭钢炼铁厂共生产生铁65万吨,完成全年目标总产量的25.11%。一季度高炉利用系数2.888t/m3d,入炉品位55.38%,入炉焦比389.79kg/t,各项指标趋势向好,其中入炉焦比与去年同期相比,呈现出稳步下降之势。

    一季度,炼铁厂生铁成本为2286.11元/吨,较上年同期吨铁成本下降了674.78元,降幅达22.79%。除原、燃材料的价格回落等外在因素外,还与该厂狠抓落实,不断开拓创新的工作态度密不可分。在严峻的市场形势下,炼铁成本能否有效受控,事关集团公司生存和发展大局。炼铁厂继续深化“粗料细做,科学炼铁”工作方针,通过推行“精细化管理”,努力控制生铁成本,促进生产稳顺,实现“经济运行”,取得了一季度生铁成本、高炉消耗稳步下降的良好局面。

    降低铁水成本是炼铁厂一切工作的中心。该厂提出抓“精细化管理”,对成本控制、能源消耗、备件使用、设备维修维护等实施管理精细化。通过“精细化管理”,努力提高干部职工发现与解决问题的能力,提高管理水平,提高员工技术水平、操作能力。

    降低成本实现经济运行,炼铁厂既抱“西瓜”,又捡“芝麻”,抓大控小,管好可控费用、动力费用的使用,减少水、电、风、汽(气)、氧等无谓浪费;积极开展修旧利废和有价物资的回收工作,努力提高修理水平,提高修复质量,提高修复件的使用功能和使用寿命;加强耗材尤其是高炉耐材等的使用管理,杜绝大材小用、高材低用;加强润滑油、柴油等油品管理;加强“四车”的使用和维修管理,加强劳务用工管理;加强技改和专项整治费用管理,科学安排,合理使用,从源头上降低各种费用的支出。

    在生产组织上,该厂努力提高高炉入炉料中的烧结比例,减少烧结配料中的高价粉比例,投用超低价的渣矿粉,充分利用粉矿与球团矿的差价来降低生铁成本,在保证烧结矿质量的前提下,通过进一步优化烧结工艺和提高生产过程管理精度,使高炉烧结矿入炉比率保证在较高水平,烧结产能得到了有效提高,铁水成本得到了有效受控和降低。一季度,该厂烧结产量超过95万吨,自产烧结成本降低247.12元/吨,减少成本2.35亿元。(来源:杭钢)
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