东北特钢大连基地第二炼钢厂通过采取有效措施,钢水成锭量逐步提高,10月份达到39.21吨/炉,11月份达到39.35吨/炉。自今年9月份该厂的每炉钢成锭量出现波动,成锭量仅36.17吨/炉,远远低于2008年的38.8吨/炉平均水平。针对这个问题,该厂领导组织冶炼工序员工一起来查找原因,并针对造成成锭量不足的具体原因,果断采取四项措施,来保证成锭量控制在合理水平。首先,每炉钢配料不得少于36吨;配料工序将轻薄料与大中型料块合理搭配,并随时根据废钢料型的变化适当调整。其次,LF炉合理回收钢水注余;LF炉在座包后及时探包测量计算钢水量,根据钢水量的多少联系铸锭工序合理回收钢水注余。第三,铸锭多种锭型合理配合浇注;LF炉出钢前再次探包测量钢水量并通知铸锭班组,铸锭班组依据钢种参考LF炉钢水量,合理安排3t、2.8t、2.4t、1.7t、1.9t等多种锭型混合浇注。最多时一炉浇注了三种锭型共21支钢锭。第四,加强准备工序人员技术培训,提高操作水平,保证工作质量;烤包、浇注压把、砌汤道、摆锭模等各工序主操作人员都实行了“一带一,一对红”的传帮带教育培训方式,大力培养新员工,使每个工作岗位上都保证有技术过硬的顶岗人员,随时保证工作的需要。通过实施以上四项具体措施,该厂成锭量逐步提高,10月份达到39.21吨/炉,11月份达到39.35吨/炉。 |