迁钢公司坚持向节能减排、循环经济要效益,通过在炼钢工序产生的转炉热泼渣、炉下渣、EF跨渣坨及脱硫渣里“淘金”,将钢渣变成渣钢,作为炼钢原料再次投入转炉冶炼。据统计,9个月中,共回吃渣钢26020吨,降低原料采购成本2000多万元,经济效益、社会效益良好。
2007年6月,首钢在迁安地区全面启动了钢铁循环经济产业园项目。在迁钢公司统一组织安排下,从2008年10月份开始,炼钢分厂对各工序产生的转炉热泼渣、炉下渣、EF跨钢渣、脱硫渣等运往循环经济产业园进行综合处理。经过加工之后变为渣钢,成为迁钢公司炼钢的又一新原料,其成本不到废钢价格的二分之一。
回吃渣钢可以降低炼钢成本,但其含铁量低于废钢和铁水,对转炉的热平衡和金属收得率均产生一定的影响,给生产和产品研发提出了新的难题。为了在降低成本的同时,不影响产品质量,炼钢分厂在转炉回吃渣钢方面做了大量工作。按照钢渣产生的工序及工艺对钢渣进行分类,分为转炉热泼渣、炉下渣、EF跨渣坨及脱硫渣共四类。经过循环经济园加工后分选成适合炼钢生产的手选渣钢、循环废渣钢、250渣钢、70渣钢和豆渣钢等。今年2月份,炼钢分厂从回吃含铁量较高的循环废渣钢开始,当月回吃了1711吨。打开这个突破口之后,进入7月份,炼钢分厂在成功配吃的基础上,扩大了试验范围,以手选渣钢、70渣钢和磁选豆钢作为试验目标,获得了成功,8月份消耗手选渣钢4389吨,70渣钢983吨,合计5372吨。10月份,在充分利用手选渣钢、循环废渣钢、250渣钢和70渣钢的基础上,又对豆渣钢进行了试验。(来源:首钢) |