据宝钢消息,今年以来,宝钢不锈钢事业部在能源成本上做足文章,通过深入剖析能源成本控制要点,梳理管控思路,有效实施目标倒逼和指标挖潜。截至11月份,宝钢不锈钢事业部能源成本同比下降逾4亿元,是年初预订目标的2.5倍。11月份,事业部吨钢能源成本降至4年来最低。 今年,宝钢不锈钢事业部能源降本的难度很大。一方面,不锈钢产线紧贴市场节奏,产能波动较大;另一方面,又面临检修增加、能源价格上升等不利因素影响。年初,宝钢不锈钢事业部从降低能源加工转换成本、降低工序能源成本、降低能源采购成本三个方面挖掘降本项目,提出了以19项支撑项目为主的能源成本降本分解方案和具体要求。 在推进过程中,宝钢不锈钢事业部能环部牵头策划组织“周周读能源成本控制”专题推进会,并开展了能源成本每日精算活动。每日对重点关注的指标进行跟踪预测,将有劣化趋势的指标及时与部门沟通,形成能源成本过程管控的闭环管理。同时,通过对“指标控制跟踪检查表”完成情况的检查,准确跟踪指标发展趋势,及时弥补过程中出现劣化趋势的指标。 针对今年外购电规模大,所占能源成本高的现状,宝钢不锈钢事业部能环部从供电系统关键运行参数的控制入手,成功摸索出就地集中、固定自动、分时分段分压和防自倒送等等一系列操作规律,并且作为先进操作法进行固化,使事业部用电功率因素始终控制在95%以上,仅此一项每月即可实现效益逾60万元。同时,有效控制线路负荷,使之完全切合计划控制曲线,最大程度体现平谷效益,降低用电成本。能环部对电炉、主轧线、主风机等用电大户进行锁定跟踪,合理运行自发电进行补偿,弥补线路峰谷差异,并对辅助的闲置负荷进行有效归并,提高用电集中度,由此每月直接降本70万元以上。截至目前,宝钢不锈钢事业部已合计降低购电成本1344.36万元。此外,在氧气和氮气的使用精度控制上,宝钢不锈钢事业部实施了千分位倒逼,通过提高控制精度,最大限度地减少了外购成本,仅此一项每月降本就逾50万元。 在工序能源成本控制上,宝钢不锈钢事业部通过提高以煤代焦比例、优化供电工艺、提高热工设备效率等有效举措,使固体燃料成本、工序电耗以及工序天然气消耗大幅降低。1到11月,2500立方米高炉在固体燃料比去年每吨下降18.78千克的情况下,煤比又比去年每吨提高52.71千克;不锈钢天然气消耗也每吨比去年下降3.83立方米,节约天然气费用逾1000万元。 今年,宝钢不锈钢事业部还将提高余能回收作为能源降本的重头戏。能环部在转炉煤气回收上实施了嵌入式管理,合理运用生产管控系统,直接介入到生产调度控制系统,提前掌握转炉冶炼状况,正确减持和增持柜内煤气,保持进出平衡,实现回收最大化。今年以来,宝钢不锈钢事业部吨钢转炉煤气回收率持续提升,为吨钢能源成本的下降作出了贡献。此外,通过对上网蒸汽实施差异化动态调整控制和规范下游生活用气,今年,事业部蒸汽放散实现最小化,最大限度地回收利用了蒸汽。1至10月份,事业部吨钢余能回收达到49.13千克标煤,创历史新高。
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