今年以来,集团唐钢公司通过大力实施全员全方位精细化管理,冷轧产品酸轧成材率由年初的95.7%提升为96.7%。这一个百分点的提高使吨钢成本降低10元,年创效达到1400万元以上。
面对严峻的市场形势,唐钢眼睛向内,扎实抓好内部工作,积极挖掘自身潜能,用精细化的管理向成本控制、指标优化要效益。冷轧厂针对酸轧成材率徘徊在95.7%左右的情况,认真分析了影响指标提升的主要因素,从生产全过程的每一个细节入手,将精细化的理念灌输到每一个岗位、每一名职工,并针对入口开卷、控制切边、减少断带现象等关键环节进行了一系列攻关。
该厂摒弃了将原料卷"一视同仁"带头带尾切5至8米的传统做法,视每卷原料的情况确定头尾切除量,在确保焊接质量的情况下大幅减少切除量。在切边过程中,每少切1毫米就意味着可以增加成品16公斤。因此,他们改变了原来按照宽度公差下限切边的习惯,充分利用3-5毫米的宽度公差,尽量按照上限进行切边。在轧制过程中,通过精细操作,严格控制板型,最大限度降低了"断带"现象的发生。(来源:河北钢铁集团) |