重庆钢铁股份公司型钢厂棒材车间围绕“推进精细化管理,降低工序能耗,提高经济效益”开展节能降耗活动,1~11月份,热轧入库螺纹钢、圆钢钢材472774吨,工序能耗从计划的44kg/标煤下降到4163kg/标煤,降低了工序能耗237kg/标煤,实现节能效益67万元。
今年以来,该车间各级管理人员加大了精细化管理力度,积极想办法、动脑筋全方位抓节能降耗。以前采用的“只要温度不超标、开足马力使劲烧”的“长火焰”方法,虽然达到了加热要求,但空燃比搭配不当,能源浪费大,还易损坏预热器,车间相关人员针对这一情况,通过认真总结分析,集思广益,制定出新的烧火方法。首先,严格控制能耗量,优化空燃配比比例,细心观察炉温,精心调控加热温度,采用“短火焰”加热方法,既保证了钢坯的加热,又节约了燃气消耗,使燃气消耗量大幅度下降,使工序能耗下降到4163kg/标煤;二是采用了高温耐火新材料,提高了加热炉热效率,使加热质量提高,工序能耗也得到降低;三是定期和不定期开展跑、冒、滴、漏大检查,发现有浪费现象及时解决处理,减少能源资源浪费;四是加强日常现场管理,杜绝和减少了长明灯、长流水、开空车等浪费能源现象发生。通过以上措施的落实,该车间节能降耗效果明显。(来源:重钢) |