首钢中厚板厂精细管理挖潜增效

    http://www.lgmi.com    发表日期:2010-1-15 10:37:45  兰格钢铁
    提高精细管理水平,确保降成本工作取得实在成效,2009年,中厚板厂围绕“三提一降两转变”,做足精细文章,努力通过生产各个环节查根源、找盲点、挖潜力,从细微处入手抓好节约增效,打赢“成本战”。

    强管理、保顺稳。2009年以来,中板市场竞争异常残酷,面对生产合同不足、企业生存压力加大的严酷考验,中厚板厂党委深入生产实际,把着眼点放在挖掘自身潜力上,一方面加大品种开发力度、积极开发E级船板和高建用钢,重点完善煤炭机械用钢、桥梁用钢等产品的生产工艺,围绕16mmSQ550D工艺性能,不断优化轧制工艺,2009年SQ550D共生产73800吨,占全年总产量的11.9%,比2008年提高了15400吨,成为该厂最大品种之一。另一方面,该厂主动服务市场,不断满足用户的个性化需求,通过对用户不断的访问和信息收集,建立了船板、桥梁板、高强用板和风电用板四大类8个用户的信息,为下一步的产品开发工作奠定了基础。

    精指标、挖潜力。2009年以来,该厂党委多次召开对标挖潜推进会,强化生产过程控制,打产降耗,取得明显成效。一是利用ERP进一步完善分班次、分品种、分炉号的成材率统计方法,动态分析影响成材率的主要因素并提出一对一的可行性措施。二是通过合理配坯、减少切损、合同评审、改善板型、提高命中率、减少废品等途径快速提高综合成材率。三是加强生产过程控制,主要操作岗位通过精准控制大比武,提高板型尺寸精度的控制水平和工艺稳定性,减少带出品。2009年综合成材率计划90.24%,实际91.07%,比上年同期提高0.83%。

    做细功、增效益。为在危机中提高企业竞争力,中厚板厂精细每项工作,在“挤”和“抠”上狠下功夫,制定下发了《降成本工作月度细化分解实施方案》,建立健全了“关键部位控制点”,重点抓好设备稳定运行保在线产品质量控制,完善“单炉生产条件下最经济的生产优化组织模式、设备稳定运行模式和品种钢生产模式”。设备科职工自己动手打炉底、清炉渣,节约生产施工费用6万余元。通过一系列有效措施使修理费大幅下降,2009年1―11月份,该厂修理费实际使用4586万元,比计划降低1309万元,比上年同期降低2059万元。他们还积极采用新技术新方法,修旧利废,抓住30种影响成材率的重点环节开展技术攻关。以往机架辊更换周期为3个月,过钢量达到30万吨左右,通过精细化管理机架辊使用达到了8个月,过钢量超过了45万吨,节约修理费用20余万元。(来源:首钢日报)
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