去年,宝钢股份炼铁厂精心组织,系统策划,从优化配矿资源、强化操作措施到加强设备管理“三管齐下”,取得显著效果:三台烧结机的成品率平均达到75.5%,创近年来新高。
去年上半年,烧结面临了严峻的配矿条件。为此,在确保安全和实物质量的前提下,炼铁厂积极优化配矿资源,充分发挥筛下粉资源的使用效率,完善杂辅料使用流程,适当加大了固体燃料的投入,为提高成品率创造了必备的条件。
同时,炼铁厂组织骨干力量,制订了一系列的操业措施,从稳定综合上料量、降低内部返矿率入手,系统查找和分析影响烧结过程的多种因素;优化固体燃料结构,积极寻求机速、层厚等技术参数的最佳匹配模式,在保证和稳定热量投入的情况下,尽可能降低固体燃料消耗;严格执行操业方针,稳定各种参数,实现无缝交接班,开展专项劳动竞赛,确保烧结过程的稳定,为提高成品率奠定了基础。炼铁厂还针对影响成品率的漏风问题,组织人员对烧结机本体、风箱烟道等区域开展“捉漏”,利用年修的机会,对烧结抽风系统的漏风进行了有效的治理,尤其在定修和生产调整期间,组织力量,制订了周密的计划,逐项逐步解决,确保了设备难题得到有效处理,为提高成品率提供了有力的保障。(来源:宝钢日报) |