昆钢四高炉(380m3)近年来由于原燃料质量持续恶化,热风炉格子砖堵塞造成风温过低(2008年一季度时仅为790℃),炉体冷却壁破损严重等原因,降低冶炼强度维持高炉顺行,导致焦比上升,煤比下降。2008年10月对高炉本体4至9段冷却壁和炉壳的更换,以及对热风炉堵塞的格子砖进行更换、破损的火井墙进行重筑,并且将燃烧器更换为高效陶瓷燃烧器,于2009年1月5日开炉。通过改善原燃料质量,降低入炉粉末,改善料柱透气性,进而降低焦比,提高煤比;通过对热风炉的中修,提高热风温度;适度富氧,提高理论燃烧温度,实施热补偿,进一步提高煤比;通过选择合理的上下部操作制度,优化高炉操作工艺,使煤气流分布合理,炉况稳定顺行,从而提高煤比。
2提高煤比的措施
2.1改善原燃料质量,降低入炉粉末
精料是高炉实现高煤比的物质基础。四高炉所用原料为四烧和球团矿,单一稳定的炉料结构为炉况的稳定顺行提供了有利条件。综合品位由原来的50%提高到53%,大大改善了下部透气性,稳定炉况,为进一步提高煤比创造有利条件。
2.2提高风温
风温是高炉冶炼过程中最经济的重要热源。高风温是实现大喷煤,提高煤粉置换比的前提;高风温可以补偿风口前煤粉分解吸收的热量,促使煤粉充分燃烧。四高炉中修时对热风炉堵塞的格子砖进行更换、破损的火井墙进行重筑,并且将燃烧器更换为高效陶瓷燃烧器。风温由2008年一季度的790℃提高到现在的1030℃,为提高煤比提供了有力保障。
2.3适度富氧
富氧能够提高鼓风中含氧量,加速煤粉燃烧,提高煤粉燃烧率。富氧还可以提高理论燃烧温度,补偿因提高煤比后理论燃烧温度的降低。同时富氧是强化冶炼的有效手段。
2.4优化上下部调剂
高炉冶炼必须要从下部活跃炉缸,同时稳定上部煤气流。实践表明,随着喷煤量的增大,炉缸煤气量增加,而矿焦比增加,焦层变薄,料柱透气性变差,中心不容易吹透。四高炉为了活跃炉缸,稳定上部煤气流,将风口进风面积从原来的0.1263m缩小到现在的0.1228m?,并且全部使用斜7?风口,控制风速在160~165m/s。根据煤气流的分布情况,灵活调整布料矩阵,使煤气流分布更加合理稳定。进一步提高煤比。
2.5高压操作
提高炉顶压力,有利于降低煤气流速,延长煤气在炉内的停留时间,提高煤气利用率;并可以提高煤粉燃烧率,减少煤粉随煤气逸出的量;同时能改善煤气流的分布,稳定炉况的顺行。四高炉的顶压由2008年的0.07MPa提高到现在的0.11MPa,为进一步提高煤比创造有利条件。 |