年初以来,薄板厂冶炼部通过技术攻关和细化管理双管齐下降本增效,取得显著效果。
薄板厂冶炼部以炼钢工序成本构成为依据,逐一分解成本指标,责任到岗,细化到人,努力找出各工序存在的降耗因素,加强技术攻关,最大程度地降低各类消耗。自2月份起,冶炼部通过增加铁矿石、球团等含铁冷却剂的加入量,减少转炉入炉废钢量,按2至12月份产钢390万吨计算,可节约成本6162万元;通过增加铁矿石、球团等冷却剂加入量,减少生烧白云石加入量,按每吨生烧76.27元计算,节约成本446.18万元;通过改进氧枪参数,优化供氧制度,降低转炉吨钢氧耗,按每标立氧气0.42元计算,可节约成本535.5万元;加强对转炉煤气回收的管理,减少因设备自身原因造成转炉煤气无法回收的现象,转炉煤气吨钢回收量提高8立方米,年节约成本167.88万元。
同时,冶炼部坚持“管理极致、消耗极限、质量极品、反应极速”的理念,提高设备自修水平,减少设备维修外委项目的数量;逐步推行进口设备国产化、从实施备件的通用性改造等方面入手,减少对进口设备的依赖;修旧利废,严格控制备件占用成本;科学利库,最大限度地减少各种专用备件和辅材的数量。 |