钢管事业部成立以来,广泛开展技术革新,实施系列技术改造,整合工艺,实施集约化生产,钢管成材率取得了显著的提高。273机组钢管成材率较10月份提高了2.4个百分点;460机组钢管成材率较10月份提高了1%。
四季度以来,钢管事业通过改造穿孔机顶杆支撑辊及顶杆小车拖链,273机组设备故障率由前期的7%降低至3.5%以内;通过改造组芯棒夹钳,每组芯棒夹钳的更换时间由90分钟降至30分钟;通过改进顶头连接方式,顶头更换时间降至10分钟,单个顶头过钢量由150支提高至200支;通过工艺优化,273机组轧制时间由前期的80秒降低至65秒,大大提高了生产效率。
与此同时,钢管事业部持续开展技术创新。通过工艺优化,采用Φ215坯型替代了Φ230坯型,形成集约化生产,大大提高了轧制节奏;组织开展低碳合金钢冲击功攻关,8批产品一次检验合格率达到了100%;完成大口径钻具管的开发工作,并成功试制120吨。据悉,随着数条热处理线的陆续建成,钢管事业部将加大关键品种的研发和生产控制,做好石油钻具管、机加工调制管、车桥管等专业用管的开发,为公司发展积极打造产品竞争优势。(来源:新冶钢) |