2010年,安钢集团公司第二炼轧厂坚持走可持续发展道路,始终把降低能耗放在突出位置,通过创新组织管理、加强设备维护、实施技术改造扎实推进节能降耗工作,取得了良好的经济效益。与2009年相比,该厂2010年全年综合电能降耗创效达800多万元,压缩空气、氮气等能源介质降耗创效300多万元。
面对严峻的市场形势,该厂创新管理理念,强化专业管理,在安钢率先引进合同能源管理新型节能模式,使生产现场的照明、水泵和风机房的节电率达20%~50%;加强设备优化改造,取消全厂3台连铸机塞棒氩气,改造为实心塞棒,并对烘烤器合理改造,对烘烤工艺不断优化,使中间包烘烤时间缩短1小时,有效降低了混合煤气消耗。此外,该厂对炉卷机组后区液压站备用泵启停顺控进行优化改造,年节约电能近900万千瓦时;组织专业技术人员加强技改攻关,针对转炉氮封系统开展课题研究,使该处每小时减少氮气消耗6000m3,对转炉氧进行枪口氮封和活动烟罩氮封进行技改攻关,使氮气消耗由69m3/t降为47m3/t。同时,他们还加大富余转炉蒸汽回收比例,将蒸汽运用于真空VD炉、RH炉,每月增加蒸汽冷凝水回收量15000余吨,积极应用推广新技术使钢坯直装比、热装比屡创新高,节能降耗效果十分明显。(来源:中国冶金报) |