2010年,宝钢股份炼铁厂面对原燃料品种杂且品质差异大的不利因素,坚持以全工序协调,全流程思考,通过强化基础管理,不断优化用能结构,吨铁工序能耗降至491.5千克标煤,创历史吨铁新低。
2010年,炼铁厂各主要工序结合生产现状及能源介质消耗实际,积极为节能降耗作贡献。炼焦工序立足改善焦炭质量,持续跟踪煤资源变化,提高并稳定炼焦成焦率,使焦炉能耗显著降低,全年炼焦累计成焦率比2009年提高0.67个百分点,全年吨焦工序能耗比2009年下降了7.8千克标煤,为吨铁工序能耗的下降作出贡献。高炉工序克服炉体侧壁温度高等困难,大胆探索高炉最经济生产模式,使固体燃料消耗一路走低。烧结工序从内部挖潜,优化配矿资源,稳定烧结过程,提高成品率和烧结矿质量,降低能源消耗水平。原料工序通过梳理内部周转作业,降低物流周转消耗,在降低破碎系统电耗项目中,原料工序优化流程,减少空运转时间,使破碎电耗实绩降至3.402千瓦时/吨,低于计划0.67千瓦时,实现降本额357.3万元。(来源:宝钢) |