河北钢铁集团邯钢西区炼铁厂多举措应对“低增长、微利”格局

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-2-17 8:21:53  兰格钢铁
    面对钢铁行业“低增长、微利”的格局,河北钢铁集团邯钢西区炼铁厂认真落实公司降本增效要求,进一步挖掘内部潜力,从低燃料比操作,提煤比降焦比、优化炉料结构、低硅冶炼等方面入手,全力打好降本增效攻坚战。

    低燃料比操作,提煤比降焦比。该厂通过不断优化装料制度,保持高煤气利用率不低于50.5%;继续优化操作制度,根据煤比达到150千克每吨、吨铁可降成本11.8元,煤比达到160千克每吨、吨铁可降成本19.6元的规律,在低燃料比基础上继续提高煤比,降低入炉焦比,保持燃料比低于510公斤。深入学习行业先进水平,不断优化高炉操作制度,根据原燃料条件变化及时调整操作。加强原燃料质量抽查和物料均衡工作,为高炉操作提供可靠信息。同时,提高烧结矿产能、降低渣铁比、提高料柱透气性,用足风温和富氧为提高煤比创造条件。量化高炉生产组织管理,特别量化炉前出铁组织,为改善高炉指标创造条件。

    提高低价自产球团矿配比,降低进口生矿配比。细致研究烧结混匀料配比方案,在混匀料中多配加低价矿粉和高炉瓦斯灰、炼钢污泥、氧化铁皮等冶金废料。精细调整料比,提高料层透气性,优化工艺参数,精细烧制,把原来的“粗粮”经过精细配比和烧制,变成现在可大幅降低铁前成本的“细粮”。加强含铁料检查力度,确保含粉率高的料不入仓。同时,加强槽下振筛管理,实现返矿粒度不超标,最大限度保证合格料入炉,保持高炉稳定顺行。降低混匀料单耗,进一步优化配比,降低烧损高的含铁原料配比,大力降低原料成本。

    推行“低硅冶炼”技术。原来高炉硅素控制在0.45%至0.5%之间,铁水中硅素含量每降低0.1%,生产1吨铁水将减少焦炭消耗约4千克、铁产量增加近3%。为降低硅素含量,该厂技术人员积极攻关,目前高炉硅素含量已稳定在0.35%至0.4%之间。(来源:河北国资委)
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