2011年1月份,山钢集团莱钢炼钢厂转炉综合能耗吨钢达到-5.31千克标准煤,负能炼钢创出历史最好水平。一是加强技术攻关,持续降低能源消耗。对能源使用情况进行实时监控,加强各种能源管道管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。通过加强工业用水串级使用,在厂区内设立多个蓄水池,有效降低吨钢水耗。针对转炉炼钢耗电量高这一实际,在转炉车间增设六台大功率节电器,每天可节电10000kw/h,有效降低转炉冶炼综合能耗。二是根据转炉生产特点,不断研究标准化操作模式。对煤气回收程序进行修改完善,确定最佳回收时间;通过控制转炉升降罩时机、采用全密闭裙罩回收,使每炉钢回收时间由原来的6.5分钟增加到8分钟;通过更换煤气加压机叶轮,对除尘系统管道、静电除尘器、煤气并网管路改造,有效解决并网困难问题,目前该厂转炉煤气回收量吨钢最高达到73m3/t。三是坚持依靠技术创新和管理创新,把负能炼钢作为挖潜增效重点。通过加强标准化操作,为提高能源回收利用创造条件。该厂不断提高蒸汽的回收量,积极开发蒸汽用户,技术人员对蒸汽并网系统进行提压改造,加大蒸汽蓄热器储气量,有效提高蒸汽回收量。目前该厂蒸汽并网回收量达到60kg/t,为历史最好水平。(来源:山东国资委) |