津西正达烧结厂五项技改年可创效近2亿

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-5-19 13:48:44  兰格钢铁
    日前,津西正达烧结厂在“学日钢”活动中,以技术创新为重点,寻求新的经济增长点,通过五项工艺创新及技术改造,年可创效近2亿元。

    一是合理使用低价铁料,优化配矿技术。3月份起,津西正达实施烧结、球团两矿低成本技术攻关试验。烧结厂结合原燃物料实际情况,合理优化配矿技术,低成本含铁料混匀攻关取得阶段性成功,吨铁成本降低100元,大幅降低铁前成本,年可创效1.2亿元。

    二是氧化镁转嫁试验取得成功。从公司整体利益出发,烧结厂对竖炉生产工艺进行氧化镁转嫁实验,并取得圆满成功。通过技改,不仅球团矿日产提高50吨,球团矿软化性能得到提高,而且有利于烧结矿强度的提高及炼铁焦比的降低。经过半年生产实践,炼铁炉况顺行,焦比呈下降趋势,达到降本增效、经济冶炼的目的,年可节约成本5400万元。

    三是恢复煤气加压机及风机转子改型。煤气加压机的恢复使用及助燃、冷却风机的成功改型,使助燃及冷却风机流量由每分钟300m3和800m3分别提升至现在的每分钟400m3和1000m3,使球团矿产能得到有效释放。1至4月份,竖炉球团矿日产由1624吨升至1800吨,同时固定费用每吨降低3.59元,年可创效232万余元。

    四是对烧结机机头、机尾及滑道密封改造。5月份,这厂紧抓烧结机漏风治理这一有效节能方式,对烧结机机头、机尾及密封滑道进行改造。通过此项技改,烧结机漏风率降低20%,烧结矿成品率上升9.8%,电耗下降10.6%,同等物料条件下燃料消耗降低0.2%,烧结矿日产提高400吨,年可创效2000万元。

    五是扩大竖炉焙烧面积。自主设计,对竖炉焙烧面积进行合理改造。在未改变原有框架结构基础上,将竖炉焙烧面积由原10m2扩大至12m2。通过此项技改,球团矿日产达到1850吨以上,产量得到提高。同时,降低球团矿固定费用,年可创效60万元。

    通过以上五项技改,津西正达烧结厂资源利用率得到优化,产能得到释放,能耗及成本得到有效控制,年可为公司创效近2亿元。(来源:津西人报)
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 津西正达烧结厂五项技改年可创效近2亿
  • 津西正达1.2万立制氧机组工程进展顺利
  • 津西正达烧结厂吨铁成本下降显著