2011年1至4月份,轧废保持月均5块水平;5月份,降至2块,达到行业领先水平。这些数字改写了承钢提钒钢轧二厂曾经高达20块/月轧废的被动局面,经过全厂努力,该厂正向“零轧废”目标迈进。
作为承钢实现“两步跨越”的关键性项目,该厂1780生产线其先进的技术装备水平足以令承钢人骄傲,但直到2010年初,月均20余块的轧废让钢轧人颇为尴尬。尽快减少轧废成为了亟待解决的问题。
攻关人员首先围绕轧机钢度、间隙管理、轧机磁尺稳定性评估三个方面就提高轧机稳定性联合开展攻关。综合考虑多方面因素后,协调点检站、生产准备作业区逐步摸索轧机的合理间隙,明确了支撑辊、工作辊间隙的最佳范围。同时,推行废钢分析会制度,确立了废钢档案管理办法。要求相关人员对每一块废钢查询PDA数据,分析产生原因,制定改进措施,杜绝同类型事故的再次发生。对因自动化控制程序问题造成的废钢,协调组织电气人员对程序进行优化,使其日臻完善。并进一步规范了加热速度,注重控制板坯头尾和断面温差,杜绝了轧制过程中卷板跑偏问题的发生。为提高设备精度,在轧线安装了加热炉板坯测宽仪,分规格、分材质对宽度参数进行优化。要求加强设备点检定修管理,推进TPM管理,强化设备周期和状态管理,严禁设备带病作业情况的发生。检修后必须对轧钢通道进行全面检查,避免因检修质量不达标及现场异物而产生的废钢,对于因点检不到位造成的轧废,对相关责任人进行严厉考核。
强化标准化作业培训,提升了素质,规范了操作。《轧废考核办法》、《零轧废奖励办法》等多项管理制度相继出炉并得到推行,轧废数量呈现逐月下降趋势。(来源:河北国资委) |