杭钢电炉吨钢工序能耗同比降低近5公斤标煤

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-6-20 13:34:39  兰格钢铁
    杭钢电炉公司积极开展节能管理工作,推进电炉设备节能技术的应用,今年头五个月吨钢工序能耗达到了64.78kgce/t,比去年同期下降了4.85kgce/t,比考核指标低150kgce/t,取得了新突破。

    在加强能源管理上,电炉公司划小核算单位,把冶炼电、氧气、煤气、动力电、水等能源消耗指标分解到各车间、班组,调动节能工作的积极性,从严考核,建立快速反应机制,使能源管理工作处于受控状态。冶炼车间紧紧抓住铁水供应多这一有利因素,各班组精心操作,努力降低冶炼电耗,截止到5月底,车间吨钢冶炼电耗达到331.32Kwh/t,比去年同期下降了5180Kwh/t,降低电耗开支900多万元。连铸车间积极抓好生产的顺行率,减少铸机热停时间,平均连浇炉数的增加,减少了钢包的烘烤,带来了煤气耗量下降,在增加铁水包烘烤的情况下,总煤气消耗没有太多的增加,降低煤气在吨钢中的能耗含量。运转车间加强了节水工作今年前五个月吨钢用水量一直稳定在222立方以下。电炉设备部、电炉作业区加强了设备的点检、巡检等工作,提高电炉设备检修质量,提高了电炉生产效率,有力地促进了电炉节能工作的开展。

    在加强节能管理的同时,电炉公司做好推进电炉设备节能技术的应用工作,完成了2号卧式钢包改造任务。原先平均每小时需用煤量达90多立方,采用蓄热式立包后平均每小时用煤量为6063立方,用煤量节省2992立方,据测算比原先的方式节能33%以上,能耗大为减少。在工艺上,通过造好电炉泡沫渣,控制好出钢温度、合理控制吊包温度等操作方法,以求得达到科学、合理用电。在目前夏季用电高峰时期,冶炼车间各班组认真摸索经验,合理调整供电曲线和供氧强度,使电能得到最好的利用率。提早造好泡沫渣,使电弧不外露,减少了热损失,从而降低了冶炼电耗。控制好电炉出钢温度又是降低冶炼电耗一条有效途经,车间认真按工艺规程操作,出钢温度做到既能满足精炼炉的要求,又不能控制得太高。合理控制吊包温度也是精炼炉降低冶炼电耗的主要手段。精炼炉各班组精心操作,根据不同的钢包情况和连铸过热度情况,合理地控制好吊包温度,使精炼炉的冶炼电耗比去年同期有所下降。运转车间适时控制好除尘风机开启次数以达到节电目的。电炉公司还根据用电高峰要求及时安排设备检修,避开高峰用电,做好节电节能工作并取得了较好成绩。(来源:杭州钢铁集团公司)
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