今年以来,宝钢股份通过深化能源成本改善举措,进一步优化工艺,推广节能技术使用等,持续降低能源使用成本。上半年,实现能源成本改善效益3亿元,完成年度目标的75%。其中,不锈钢事业部和梅钢分别实现能源成本改善效益2791万元和3115万元。
宝钢股份继去年推进节能专项规划尝到甜头后,今年又策划了高效电机更新与替代、压缩空气系统节能、余热回收利用、循环水系统节能等四个节能专项规划,这些项目的有序开展,有效促进了能源管理绩效的提升。如,梅钢公司针对压缩空气消耗量偏高的状况进行系统分析和诊断,成立“降低压缩空气消耗攻关团队”,通过专项推进,吨钢压缩空气消耗从去年的248立方米降至190立方米,月可节电60万千瓦时。合同能源管理项目采用即时滚动增加方式推进,上半年签约14项,其中已完成现场施工6项,均达到或超过预期节能效果。其中,硅钢部首个合同能源管理项目“Q318机组烟气余热回收”项目已投入运行,效果初显。“三高炉热风炉余热回收改造”提前投运,6月份煤气消耗较前5个月平均水平全面下降,节能效果显著。
据悉,宝钢股份首个合同能源管理项目“炼铁厂3号高炉出铁场除尘风机系统”于2010年6月正式签订。该项目于2010年11月23日正式投运,2010年12月至2011年3月统计数据显示,系统平均节电率为23.8%,最高达30%,预计年节电效益可达350万元,达到预期节能效果。(来源:宝钢官方网站) |