河北钢铁集团邯钢炼铁部深入挖掘热风炉烧炉这一节能降耗点,大力降低煤气消耗。7月份以来,该部高炉煤气消耗比去年同期降低4.82%,降本630万元。
据了解,该部加强检测与控制烧炉时废气的含氧量,将各高炉热风炉正常烧炉时的废气含氧量控制在0.02%,确保煤气充分燃烧。按照“一炉一策”优化烧炉方案,各高炉在炉况正常时及时换炉,减少热量损失,降低煤气消耗。
根据5号高炉4座热风炉蓄热面积不同,导致烧炉时间差别较大的情况,该部在烧炉过程和送风流程随机调整煤气、空气比例,准确制定换炉标准,杜绝了由于烧炉时间差异造成的闭炉现象。7号高炉利用焦炉煤气资源稳定的优势,改变以往以提高空气过剩系数控制炉顶温度的办法,通过调低烧炉总煤气量控制温度、节约煤气。
该部3200立方米高炉采用自动与手动烧炉双模式,在正常情况下使用自动烧炉系统,当高炉需要风温低于1100度和刚复风时,采用手动模式调节空气、煤气配比,使顶温和废气参数达到最佳状态。同时全面维护煤气脱水器,保证煤气管道中的水分及时排出,提高燃烧温度,最大限度地降低煤气消耗。(来源:河北国资委) |