今年以来,河北钢铁集团邯钢公司继续深化精细化管理,通过对品种钢生产工艺进行优化,降本增效成效显著:1——8月份,优化品种钢311.07万吨,降本增效1958.5万元。
今年,为进一步降低品种钢生产工艺成本,由技术中心牵头,生产制造部、三炼钢厂、中板厂、连铸连轧厂、线棒材厂、冷轧厂和西区炼钢厂、热轧厂、冷轧厂等单位成立“品种钢工艺优化降低成本”攻关队,针对炼钢、轧钢等各生产工艺特点展开攻关。
炼钢环节,对于性能有一定富余的钢种,在保证性能的前提下通过成分最优化来降低成本。其中SS400、Q345A/B降硅0.009到0.012%,降锰0.013到0.1%;J55降硅0.013到0.05%,降锰0.005到0.02%,降酸溶铝50到100ppm;A级船板降硅、锰均0.01%;B级船板降硅0.01到0.03%,降锰0.01到0.02%;32级别船板降锰0.1%,降酸溶铝50ppm;36级别船板降锰0.08%。此举优化品种量100万吨,降本增效560万元。
加热环节,完善并规范各品种钢加热温度控制范围,防止过烧现象发生,节约能源成本,降低烧损。目前仅2250热轧厚规格SS400、CCSA/B普通船板,在保证产品性能前提下,加热温度分别降低20℃,吨钢降成本5.2元,优化品种钢52.6万吨,降本增效达273.5万元。
轧制环节,采取性能补偿措施,在保证产品性能的基础上,倒逼炼钢工序进行适当增碳降合金。生产报表显示,对Q345系列、D44、HZ450、510L、380CL等采取性能补偿措施后,炼钢环节合金料的加入量均有降低。其中Q345A/B>9.5毫米钢种在轧制工艺环节,卷取温度降低20℃,屈服强度补偿了16兆帕,抗拉强度补偿了19兆帕,延伸率降低了1.9%,而在炼钢环节合金料锰降低0.02%、酸溶铝降低60ppm。
工艺路线上,在保证产品性能前提下,压缩工艺路线,以简易精炼取代LF精炼。6——8月份,对SS400、SPHC和CCSA/B等钢种实施简易精炼326炉,检测性能稳定,降成本96.63万元。(来源:河北国资委) |