邯钢西区焦化厂算细经济账带来新变化

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-11-17 8:14:58  兰格钢铁
    15℃是一个很普通的数字!

    15℃变化会带来什么效果?

    在当前能源日益紧张的条件下,河北钢铁集团邯钢西区焦化厂围绕算好经济账,过好紧日子在15℃这个数字上做细文章,他们通过优化温度控制,适当降低焦炉标准温度等,在有效提高干熄焦处理量的同时,月直接降本增效达500余万元。

    降低了焦炉温度减少了煤气消耗

    以前因7米大型焦炉没有成熟的经验可循,该厂的标准温度机侧原来一直控制在1260℃,焦侧一直控制在1310℃,后来技术人员通过对焦饼温度进行测量,发现焦饼温度达到1080℃,比正常焦炭成熟温度上限1050℃还高了30℃,根据结焦时间及焦炭质量情况,认为适当降低标准温度是可行的。于是该厂分阶段将机侧标准温度降低到1245℃,焦侧温度降到1295℃,取得了明显的成效。

    首先是煤气消耗大幅度降低。生产副厂长贾建成算了一笔帐,标准温度降低15℃后,单炉机、焦侧高炉煤气消耗分别降低了1000m3/h,平均单炉每小时降低高炉煤气量2000m3,4座焦炉日降低高炉煤气量在19.2万m3。月节约高炉煤气576万m3。掺烧焦炉煤气平均降低了500m3/h,4座焦炉日降低焦炉煤气量在4.8万m3。月节约焦炉煤气144万m3,节约焦炉加热燃气成本167.6万元。

    "降低焦炉标准温度,带来的其它连锁效应也是明显的,不但可以延长焦炉使用寿命,还可减少焦炉冒烟和炉门刀边使用量,对提高焦炭质量也起到了一定的积极作用。"炼焦车间技术员王海波十分肯定地说。

    据统计,通过降低焦炉温度以及其它攻关,焦炉冒烟已大幅度减少,刀边使用量已由过去的每月14个左右,降低到了6个以下。焦炭质量也稳定提高,热反应性CRI21.8%,热强度CSR70.4%,继续在全国同行业保持领先水平。

    减轻了干熄炉负荷提高了干熄率

    焦炉标准温度降低后,给干熄焦带来的效果也十分明显。因带入干熄炉内的显热大幅减少,有效提高了干熄炉的处理量,每天多处理焦炭140吨左右,使干熄率提高了2%以上,每月可多创效100余多万元。

    "通过降低焦炉温度,对我们干熄焦的稳定操作也起到了重要作用。"干熄焦作业区作业长刘春雷说。以前由于焦炉标准温度较高,造成排焦温度不好控制,现在通过降低标准温度后,干熄炉炉顶温度降低约40℃,各项温度都很好控制,生产非常稳定。目前两台干熄焦的干熄率平均达到了96%以上。

    在目前钢铁市场非常严峻的形势下,不但要稳定焦炭质量,而且还要多吃劣质煤,降低生产成本,而实现这一切,干熄焦的稳定运行起到了至关重要的作用。以前优质焦一煤的比例最高占到了22%,目前通过优化配煤结构,多配吃乌海、阳泉曲等劣质低价煤种,柳林煤的配吃比例也降低2%,大大降低了生产成本。而随着干熄率的稳定提高,焦炭质量不但没有降低,反而保持了长期稳定。

    减少了焦油分解量提高了焦油产量

    焦炉降低标准温度,其增效效应也直接影响到了煤精车间的化产品产量。以前由于焦炉空间温度较高,造成焦油大量分解,加上焦炉冒烟,荒煤气放散,5月份之前焦油日产量仅为170吨左右,处于较低水平。

    对此,该厂技术人员多次到东区焦炉观察,结合本焦炉实际情况,判断炉顶空间温度偏高,多次组织技术人员攻关,详细测定炉顶空间温度后,采取调节吸力、更换煤气孔板和降低标准温度等措施,使炉顶空间温度降低了40℃左右。

    同时炼焦车间加强焦炉标准化操作,杜绝荒煤气放散过程带走焦油。在焦炉灭烟过程中,彻底处理了部分上升管翻板关不到位,集气管荒煤气倒流到上升管发生着火现象,避免了烧掉部分化产品。同时规范焦炉打石墨的操作标准,杜绝装煤孔处着火,减少了焦油损失。目前焦油日均增产34吨,达到了204吨,月挖潜增效296万元。(来源:河北国资委)
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