今年1月~9月份,包钢焦化厂炼焦工序吨焦能耗为114.91公斤标准煤,同比下降7.55公斤标准煤。9月份,炼焦工序能耗为吨焦102.11公斤标准煤,同比下降1.83公斤标准煤,创历史最好水平。截至9月份,该厂共节约蒸汽3.7万吉焦、水2.18万吨、电705万千瓦时、煤气53万吉焦,节约资金近350万元。
2010年,该厂全年炼焦平均工序能耗为吨焦能耗为121.93公斤标准煤,与国内一些大型企业相比差距明显。今年以来,该厂与行业先进指标对标,加强能源管理,加大节能项目和节能措施的实施力度,工序能耗稳步下降,取得了经济、环保双收益。
首先,加强工艺管理,优化工艺操作。在优化配煤结构、降低焦炉耗热量的基础上,加强烟道废气分析,根据分析结果合理调整煤气用量,并运用红外测温仪等先进仪器准确调整炉温,减少煤气消耗;根据实际情况,调整各副产部门的生产工艺,尽量减少蒸汽耗量,使产销、供给更趋合理化;在往年成功改造的基础上,继续采用特殊装置,对生产单位的乏汽进行回收利用;对生化处理达标后的废水,继续做深度研究处理,实现废水回用。其次,从源头上做工作,确保动力系统经济运行。充分发挥干熄焦可产蒸汽的节能优势,合理调整产汽量和产汽时间,平衡和调节煤气、蒸汽、氮气等气体的发生量和使用量,保证供应品质,满足生产用户对动力介质的需求,提高利用率。再其次,积极推广先进的节能技术和产品,大力推广使用变频调速装置、节能型变压器、节水型器具、节能型疏水器、高温节能涂料等节能产品。(来源:中国冶金报) |