11月份,河北钢铁集团邯钢三炼钢厂在严峻市场形势下,通过实施设备改造、优化设备运行方式和加强废钢渣回收等措施,完成了公司新的三台阶成本指标,其中该厂吨钢氮气综合消耗,转炉煤气回收量、蒸汽外送量均创历史最好水平。该厂已连续11个月完成了公司三台阶成本指标,累计降本8136万元。
为降低氮气使用成本,该厂组织技术力量于11月初改造了转炉二次除尘系统,将1、2号系统气源改为压缩空气,串接3、4号系统高、低压氮气管路。该厂还通过多次调整高低压氮气配比,寻找出氮气使用最佳平衡点,全面降低氮气使用量。通过以上措施,11月份,该厂吨钢消耗高压氮气量较指标减少3.78立方米,消耗低压氮气量较指标减少0.66立方米,吨钢氮气综合消耗完成47.56立方米,创本年度最好水平。
围绕降低能耗,该厂科学制定设备启停时间,优化设备运行模式,保证设备稳定顺行。该厂加强煤气回收设备点检力度,严格执行工艺纪律,将煤气回收时间控制在700秒以上。为最大限度提升蒸汽外送能力,该厂加强与外部用户沟通协调,减少蒸汽放散频率和时间。11月份,该厂所有能源介质均完成指标要求,且转炉煤气回收、蒸汽外送两项指标创历史最好水平,其余多项指标降幅明显,吨钢燃动成本较指标降低7元。
该厂为最大限度回收钢渣再利用,引进、优化了废钢渣筛选新工艺,并及时建立回收联络机制,切实提高废钢及含铁料回收量。11月份,通过堵住圆振筛漏洞、增加磁选天车动作频率等方法,该厂含铁料月回收量由以往的500吨提升至1500吨,仅此一项就可月降低成本300万元。(来源:河北钢铁集团) |