元月份,邯钢三炼钢厂工序能耗完成-19.8kgce/t,较历史最好水平降低1.4kgce/t,跻身国内同行业一流水平
新的一年,面对新形势、新挑战,河北钢铁集团邯钢三炼钢厂自我加压,主动出击,围绕节能降耗做文章,大力降本增效。元月份,该厂完成了公司第三台阶成本指标,工序能耗完成-19.8kgce/t,较历史最好水平降低1.4kgce/t,跻身国内同行业一流水平,实现首月开门红。
加强精细化管理,使用能处于受控状态。该厂严抓岗位标准化用能,根据生产任务和节奏,制定《设备运行优化管理制度》,明确分工、细化设备启停管理。每日该厂生产科汇报设备运行用能状况,转炉车间和维修车间汇报煤气和蒸汽回收情况,设备动力科日点评、周总结调度、月考核奖励,及时整改落实能源介质方面出现的问题,力争将各岗位用能降到最低,提高能源消耗利用率。同时,建立和完善厂、车间、科室重点能源消耗数据库,设置能源管理员。每日统计通报能源消耗,每周召开能源专题会分析,每月对能源消耗总结并兑现能源消耗责任制,使各项能源消耗处于受控状态。
优化工序操作,提高煤气、蒸汽回收量。该厂在工艺技术操作上严格标准化操作,稳定转炉炉料结构,大力提高转炉一次倒炉命中率。一次倒炉命中率较去年平均提高5%,使煤气回收时间延长了26秒。同时,在设备动力部大力支持下,该厂与能源中心合力攻关,将该厂外送蒸汽由恒压外送调整为变量变压外送,并将外送压力由0.9兆帕提高到1兆帕。元月份,吨钢煤气回收在采用湿法除尘且没有副枪的情况下完成135.5立方米,吨钢蒸汽回收完成90公斤,分别较指标提高7.5立方米和15公斤。
降低电耗、氧耗和混合煤气等消耗。降低电耗方面,该厂着力提高钢包周转率和转炉炉后温度命中率,减少钢包温降和精炼压站时间,提高精炼冶炼的钢水进站温度,降低因精炼电极升温增加电耗。降低混合煤气消耗方面,改造钢包离线烘烤器,规范烘烤器点火灭火操作程序,根据烘烤曲线要求,及时调整烘烤强度,并将规范后的操作程序纳入操作规程,避免长明火等煤气浪费现象。降低氧耗方面,加强氧气消耗用量管理,记录每炉氧气消耗,并每班汇总分析。同时,稳定转炉冶炼,提高转炉终点命中率和转炉一次倒炉出钢率,防止转炉喷溅、返干和回炉落地事故,降低氧气消耗。元月份,吨钢电耗、氧耗分别较指标降低0.09度和0.79立方米。
加大“跑冒滴漏”治理力度,避免能源浪费。该厂将能源介质管理与TPM设备管理相结合,成立能源介质专业检查组,每日检查并通报,每周以PPT图片形式曝光各单位“跑冒滴漏”情况,严厉杜绝能源浪费。
与此同时,该厂为进一步做好能源管理工作,成立了负能炼钢攻关组,以工序能耗-20kgce/t为目标,进一步量化分解煤气回收、蒸汽回收等具体攻关指标,进一步提高负能炼钢水平,并对完成元月份指标攻关组给予了万元重奖。(来源:河北钢铁集团) |