首钢京唐2230冷轧分厂深入贯彻落实总公司“两会”精神,奋力拼搏,精心组织生产,铸就高端汽车板生产线。1月份生产汽车板9076.63吨,成材率97.5%,表面FC率56.5%。2月份,已接到来自安悦汽车、北汽福田、佛山光普等7家客户的17000吨的订单,截止到9日,已完成6300吨。
精心组织,提高操作水平和质量意识。为做好汽车板生产工作,首钢京唐冷轧部精心组织,超前安排,针对汽车板的生产特点及用户提出的各种需求,从尺寸、板型、表面、性能、包装等方面入手,成立了由工艺、机械、电气自动化等专业技术人员组成的技术攻关组,针对清洗效果、平整工艺、退火工艺等影响产品质量的关键工艺参数及过程进行了技术攻关,改造了设备缺陷,优化了工艺参数,规范了岗位操作,同时对岗位操作人员进行强化培训,提高操作水平和质量意识。
落实责任,完善设备功能,优化工艺参数。他们在生产准备时就开始实行全流程工况确认制,从设备功能精度到工艺参数优化都进行了全流程的组织和安排,落实责任人,明确目标。同时,他们组织操作、机械、电气等相关人员进行工况确认,对可能影响产品质量的设备问题进行了整改,及时解决了切边剪压块机衬板硬度低造成的无法连续切边、平整液残留等问题,确保将生产每一环节都做到完美,每一个产品都是精品。干部职工在生产中严格执行工序服从,优化排产计划,严把原料关,对板型、表面及各过程关键工艺参数进行全程跟踪,实时掌控,及时修正,决不让钢板带有瑕疵。生产后及时总结经验和教训,为下次生产奠定基础。通过全体员工的努力,汽车板的产品表面质量、产品的性能均符合客户的要求,汽车板的产品质量也在逐月提高。
沉着应对,解决突发事件是确保安全生产的重要环节。2月9日,2230冷轧分厂正在进行0.5毫米的薄规格产品的轧制,在出口轧带头时,出口飞剪前面的加送辊因油量太多,导致打滑,将带钢卷入张紧辊,出现了堆钢。现场人员反应迅速,立即进行人工拖拽,仅仅1分钟就处理好了突发状况。机器重新正常运转后,他们立即根据这一现象分析原因,防止类似状况发生。
2230连退生产线从检查酸轧原料产品质量情况开始,到成品打包结束,历经上步进梁、开卷、焊接、清洗、活套入口、退火炉、活套出口、平整机、切边、质检、涂油、卷取、称重、打包,整个生产线各个环节紧密相连,已达到批量生产高端汽车板水平,产线操作人员也已具备生产高端汽车板的能力。(来源:首钢日报) |