6月19日,长庆油田子洲气田产建现场传来喜讯,一口“平”字号水平井试气获日产无阻流量126.25万立方米,是这个气田日产无阻流量首破百万立方米的高产水平井。
6月20日,长庆采气三厂桃2区块实施的一口水平井,获日产天然气无阻流量161.4万立方米高产工业气流。
2012年是长庆油田水平井规模开发年,计划新钻油气水平井620口。截至6月20日,长庆油田已累计获得日产超百万立方米的天然气井40多口。
长庆采气二厂开发的子洲气田以低渗、低产为主,储层非均质性较强,已开发多年,有利区筛选及井位优选难度大;钻井过程中,局部地层漏失严重,钻井施工难。
产建过程中,长庆采气二厂高度重视水平井工程,成立了由产建项目组、公司现场技术支撑组、施工单位、监督等组成的水平井管理小组,确保水平井工程质量和效果。在井位优选方面,这个厂产建项目组精细优选水平井位,优化钻井地质设计。在钻井过程中,各路技术骨干、监督全程驻井,跟踪分析随钻动态特征,综合岩屑、气测、钻时、随钻电测等录井资料,及时进行地层对比,科学计算地层倾角,适时调整井斜,确保准确入靶与水平段稳定追踪钻进。针对地层可钻性,这个厂不断优化钻具组合,优选钻头,适时采取多种材料堵漏、空气钻进等技术手段,努力克服井漏问题。这口“平”字号井于4月下旬完钻,水平段长度945米,有效储层钻遇率85.6%。
长庆采气三厂桃2区块属于典型的低压、低渗透、低丰度岩性气藏。这个区块储层非均质性强,有效储层分布局限,直井控制储量低,单井产能低,压力下降快。为提升开发效果,这个厂产能建设项目组利用水平井连通多个孤立的有效砂体,以此实现科学高效开采。此井完钻井深4828米,钻井周期73天,水平段1228米,砂岩1215米,砂岩钻遇率98.9%。截至6月20日,采气三厂就位水平井钻机26部,其中11口水平段钻进,4口造斜段钻进,完钻水平井18口,平均钻井周期73天,平均水平段长964米,平均有效储层钻遇率60%,水平井开发总体状况平稳有序。
点评
长庆油田多井低产,而水平井可以达到少井高产的效果。水平井天然气产量一般是同地区直井产量的3倍至5倍。水平井技术的应用可以让低渗透油气田实现少井高产。子洲气田和桃2区块的两口气井实现高产,对长庆油田推广水平井起到了积极的示范作用。
(中国石油报) |