柳钢热轧厂工序能耗指标排名全国第二

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-3-23 11:52:42  兰格钢铁
    今年以来,柳钢热轧厂工序能耗指标为48.3,该指标排在全国同类型企业的第二名。

    热轧厂工序能耗控制水平一直较好,去年以54.18排在全国同类型企业的第三名。随着柳钢再次创业工作的展开,该厂加大能耗控制力度,首先通过以下几项措施,进一步降低煤气消耗,一是加强原料库管理,对板坯堆放块数进行调整,扩大库房容量,协调好热坯的收料工作。在轧制顺利的情况下,提高入炉坯料温度,及时调整煤气用量,降低煤气消耗。仅板坯热送热装一项,就可降低吨钢成本7-8元。其次是改善烧嘴,同时在加热炉采用新型保温隔热材料,降低炉温急升、急降对炉衬材料的冲击,使加热炉炉衬得到了有效的保护,延长炉体使用寿命,减少炉体的维修,降低加热炉的维修成本。同时提高加热炉绝热性能,降低炉体外壁温度,减少炉体散热,改善加热炉的操作环境,降低煤气消耗,此项可降低吨钢成本4-5元。第三是严格规定加热炉每小时出钢块数,保证轧制温度,降低轧废,达到稳产高产,产量有了保证,吨钢能耗也得到进一步降低。通过上述措施,该厂吨钢煤气消耗从去年的75.77立方,降低到69.11立方。

    热轧厂去年吨钢电耗为83.33千瓦时,今年平均吨钢电耗降低至79千瓦时。主要原因一是稳定电力系统功率因数,二是实行实时停送电制度。该厂首先通过对35KV变电站内的SVC动态无功补偿系统、10KV变电站内的FC静态无功补偿系统加强维护,功率因数稳定在0.95以上。该厂还对停机时间进行严密监控,严格实行实时停送电制度,减少生产线的空转时间,加上产量的不断提高,进一步降低了吨钢电耗。(来源:柳钢)
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