迁钢热轧辊耗持续稳定在0.73kg/t

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-8-25 10:54:57  兰格钢铁
    在热轧生产中有句俗语,轧钢就是轧辊子。迁钢2160热轧生产线投产初期,热轧辊耗一直处于1.0kg/t以上,最高时达到了1.27kg/t,经过攻关最低降到了0.63kg/t。据测算,轧辊每降低0.01kg,就能节约0.3元。按年产400万吨计算,每年就能节约资金120万元。可见,从最高时的1.27kg/t到最低时的0.63kg/t,带来了实实在在的效益。为了这0.01kg/t的辊耗,迁钢技术人员付出了艰辛的汗水和全部的智慧。

    迁钢2160热轧生产线投产后,3个月达到日产万吨,6个月通过了外方FAC认证,创造了国内同类轧机少有的好水平。但是,辊耗较高的问题一直困扰着该厂干部职工。为了控制辊耗,热轧分厂始终坚持不懈地进行攻关,2008年6月份,他们把《降低热轧分厂轧辊消耗》列为第一批六西格玛黑带项目,经过各方努力,辊耗明显下降,初步取得效益1047.47万元。今年一季度以来,在小批量、多品种的压力下,辊耗持续稳定在0.73kg/t,为生产顺稳、降低成本和增加效益提供了有力保障。

    作为首钢的第一条宽带钢热轧生产线,迁钢公司在工艺方面只能“摸着石头过河”,在探索中逐步积累和提高。以R2支撑辊辊型为例,初期采用的是平辊辊型,但在使用中发现,轧辊磨损后会在工作辊和支撑辊之间产生较大的接触应力,久而久之就会在应力集中部位产生结合层开裂,最终剥落。鉴于这种情况,技术人员与技术研究院协作攻关,开发了一种VCR辊型,改善了工作辊和支撑辊间的接触应力状态,从而解决了R2工作辊端部剥落的问题,也因此获得了首钢科技三等奖。

    入厂检测是轧辊使用的第一道保障,可以最大程度地避免因制造原因而引起轧辊剥落等事故。2008年4月,热轧分厂检测出一支结合层不合格的轧辊,要求供货商进行更换,避免了一起轧制事故。为加强检测,热轧分厂还设立了专职探伤人员,通过超声波探伤成功避免了多起轧辊事故。针对轧辊剥落问题,该厂还建立完成了涡流探伤档案和跟踪制度,通过全自动涡流探伤可以保证100%的轧辊表面检测,从而将轧辊的表面缺陷检出消除。对一些可能存在的缺陷进行跟踪,直至缺陷彻底消除,保证轧辊安全使用。

    热轧生产中,轧辊存在热胀冷缩的问题,为使常温状态下的轧辊在轧钢过程中逐步升温到轧制温度,轧钢前需要进行烫辊。烫辊节奏不合适很可能造成轧辊热应力过大,如果热应力超过轧辊芯部的强度就会发生断辊事故。技术人员经过分析认为,如果采取合理的烫辊是可以避免的,他们将烫辊工艺进行了调整,从此避免了断辊事故的发生。

    轧制稳定才能保证轧辊最佳的工作状态。为此,技术人员在精准控制上动脑筋,通过油漆辊实验手段来检验轧辊在服役过程中的冷却情况,调整喷嘴角度,使轧辊在轧制过程中能均匀得到冷却。合理安排轧制计划,在保证产品质量的前提下,根据不同品种规格制定合理的换辊周期。通过工艺和设备的调整,有效降低了轧制事故发生的频率。(来源:首钢日报)
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