10月8日,河北钢铁集团承钢公司炼铁厂对1号高炉实施检修前的停炉工作。这次停炉,炼铁厂一改过去传统的停炉方法,首次使用了"回收部分煤气打水降料面"的新方法,回收煤气约124万立方米,累计打水1173吨,产生水蒸气约146万m3,其中有74万m3水蒸气进入煤气系统,有效控制住了粉尘外排和噪音对周围居民的影响,不但取得了经济和社会效益双丰收,更填补了承钢在钒钛高炉停炉史上的一项空白。
此前,承钢在钒钛高炉的停炉方法上,一直采用炉顶开口,炉内煤气、粉尘放散的传统方式,不但使大量的煤气白白流失掉,且炉内焦矿颗粒粉尘从炉顶四处扩散,落下后严重污染了周围厂区、居民区的环境,对职工家属的正常生活产生了极大的影响。
这次1号高炉停炉检修,正值国庆60周年和建成55周年之际,为不给职工家属造成影响,炼铁厂决定对1号高炉采取"回收部分煤气打水降料面"的停炉新方法。
"回收部分煤气打水降料面"的停炉新方法从10月8日1点30分开始,首先装入预休风料,之后安装了6个降料面打水管,并拆除了部分炉顶设备,到下午2点30分开始降料面,经过16个小时顺利完成了降料面工作。
在这次采用"回收部分煤气打水降料面"的新工艺过程中,炼铁厂对1号高炉分三段先后装入焦、矿和萤石等物料,累计填充容积1248m3。在工艺操作上,视高炉热负荷,上调软水进水温度,在休风过程中,根据风压变化调整软水流量,并通过科学调整铁间隔,保证了高炉准时休风。
这次在1号高炉采用新技术停炉,不但获取了直观判断料面位置的依据,且炉内没有发生大的爆震,更为高压操作和多回收煤气创造了条件,特别是在出最后一炉铁时没有产生憋渣,降低了炉前劳动强度。同时,炉顶放散粉尘、噪音都得到了控制,保证了周围职工和家属的生活环境。这次停炉是一次既节能又环保的
"回收部分煤气打水降料面"的停炉方法是一项既节能又环保的新工艺,这次在1号高炉试验成功,不但填补了公司在冶炼钒钛高炉停炉上的一项空白,更为今后其它高炉停炉提供了可靠的技术依据。(来源:河北钢铁集团) |