杭钢高线公司前三季度产量累计超过43万吨,线材合格率99.77%,成材率97.73%;综合顶锻完好率和C级品率分别为99.76%和96.94%,分别比去年提高了0.42和2.83个百分点,各项指标完成情况均良好。
由于煤气管道输送能力达到极限,一度对易切削钢、弹簧钢等对开轧钢温要求高的钢种生产影响明显。高线公司与生产处、计量处等部门协调沟通,想方设法确保了煤气供给,消除了瓶颈。进入7月份,钢材销售市场价格回升,该公司把握机遇,努力降低各类停机时间,提高轧机作业率,组织好弹簧钢、易切削钢等重点赢利钢种的生产,实现了今年以来第一个满负荷生产月,全月共完成产量超过6万吨,各项主要经济技术指标均达到较好水平。该公司对Φ5.5规格的产品进行了批量生产,并使弹簧钢、易切削钢两个钢种的规格延伸到Φ5.5,扩大了市场空间。由于设备能力等原因,目前高线公司只能生产最大Φ18的弹簧钢,该公司计划对减定机的部分锥箱进行改造,改造后将能够生产Φ20的弹簧钢,使尺寸范围覆盖到所有规格。
按集团公司要求,当前要适度控制月度生产总量,高线公司集中时段组织生产与停产检修,在生产组织中着重抓好产品的实物质量。结合生产实际和存在的问题,高线公司有针对性地开展了技术攻关改进活动。针对40Cr、20Cr、20CrMo等钢种大规格产品拉丝有所反复的情况,该公司制定了防治管理办法,并成立了大规格盘条擦伤项目管理小组。管理小组在以往大规格产品拉丝防治工作基础上,研究各种易拉丝钢种的化学成分,经过反复对比分析,确定了新的吐丝机螺母材质,目前已取得阶段性成效。
提高和稳定弹簧钢盘条断面收缩率,改善拉拔、冷绕性能,减少脆断是今年重点解决的质量问题和主要工作之一。结合集团公司弹簧钢攻关项目,该公司制定了《高线公司近期质量方面重点工作》和《高线公司以弹簧钢为主的重点钢种管理办法》,对部分规格的60Si2MnA和55CrSiA大胆进行斯太尔摩线高强度风冷试验,降低开轧温度,加大轧后水冷强度,降低常规吐丝温度,采用五只风机开足风冷,使面缩指标大大提高,达到宝钢并接近进口料水平,效果十分理想。在生产易切削钢过程中,通过轧制前煤气供应、安排进炉钢种数量等多方面的精心准备,控制炉内温度和出钢温度,避免了开花头子绕辊和加热炉内出钢头子下挂出不了钢的现象。(来源:杭钢) |