电煤消耗:每千瓦时下降一克

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-11-24 9:02:29  兰格钢铁
    新疆伊犁第一火电厂以燃煤成本、生产运行、设备检修为重点,开展了一系列降低煤耗活动,实现了。

    “1~10月,厂入炉燃煤的低位发热量不断提高,供电煤耗同比下降1克/千瓦时,大大降低了发电成本。”11月16日,伊犁第一火电厂生技科科长王辉说。

    加大燃煤管理力度,努力降低燃煤成本

    今年,伊犁第一火电厂发电任务很重,各项支出比较紧张,仅燃煤一项就占了火力发电成本的70%。该厂紧紧抓住燃煤成本这个关键,建立有效的协调机制、科学的考核机制和完善的监督机制,不断降低采购成本。

    该厂煤场负责人沙庆毅告诉笔者,他们每天都对进煤质量进行检查。一旦发现煤中石头、黄土、水分含量超标,便及时反馈给生技科,防止入厂煤质变化大,影响锅炉燃烧。

    “燃煤的合理堆放,对降低燃煤成本非常重要。一年四季,不管刮风下雨,我们运行值四个推煤机手每天都要对煤块进行平整、分层、压实。”燃料分场哈萨克族推煤机手艾赛提介绍说,这样做是为了防止存煤发生自燃、风化、扬尘。此外,燃料分场的工作人员还定期检测存煤的温度和湿度,保证煤堆局部温度保持在50摄氏度以下,并及时使用煤场喷淋设施对存煤洒水,保证煤场湿度。这些过程一个都不能少。

    为进一步规范燃煤管理基础性工作,该厂制定了燃煤采购管理流程,按燃煤采购计划,随时检查各矿点不同时期的出煤质量,及时调整购煤量。同时,还积极了解同类发电厂燃煤成本情况和煤炭供应情况,包括标煤价格、煤质发热量、计划和调运、煤耗等。该厂副厂长江胜说:“目前,厂里只与四家煤价较低的混合煤质矿签订了供货合同。今年,为厂里供煤的煤矿由去年的十个减少到七个。”

    强化机组管理,优化运行方式

    作为新疆伊犁州最大的热电联产企业,伊犁第一火电厂在单台锅炉容量小,设备逐渐老化,锅炉不能完全出力,锅炉自动控制水平低等不利因素的影响下,多措并举,合理安排机组运行方式。

    11月16日,在热化分场看到,该厂员工在确保锅炉供水的前提下,勤调整、勤检查,严格执行锅炉定期排污制度,改善水质,减少汽水损失。一方面加强运行工况监控,定期检查锅炉燃烧情况,防止堆煤;另一方面保持各项运行参数达到规程要求,对运行锅炉灰渣可燃物含量超过30%的灰渣再运至煤场进行二次掺烧,提高锅炉的热能转换效率。

    在电气主控室,值班员目不离控制屏,认真监盘,精心操作,不断加强发电机有功、无功功率,频率、电压、功率因数运行监视。一旦发现参数不在合格范围,及时联系调度、锅炉、汽机值班员,以保证参数在规程规定范围内运行,发电机机组实现经济运行。在开、停机时,根据主蒸汽温度及时调整高压疏水管道、高压给水管道,减少能量损失。

    运行四值值长艾拜告诉笔者,厂里开展运行小指标竞赛与经济活动分析,对指标完成情况进行及时跟踪分析,大大提高了各部门间的沟通、协调,提高了对指标的管控能力。

    王辉说:“通过科学的运行方式,厂里各项指标都取得了不错的成绩,确保了机组经济稳定健康运行。”

    加强设备检修,挖掘节能潜力

    伊犁第一火电厂员工在设备检修时,严格执行现场作业指导书。通过检修,挖掘节能潜力,有力推动了技术改造与革新,提高了机组整体经济性。

    该厂7号、8号汽轮发电机汽耗率指标偏高。检修人员更换了这两个机组的隔板部分高低压轴封,换装了新式的TK接点接触式轴封,最大限度消除了轴封漏汽损失。检修人员还对8号机组的动叶片和隔板进行了除垢和清洗,提高了热经济性,降低了运行汽耗率。

    今年,该厂在机组全停期间,对锅炉的给水系统进行了改造,连通了10号锅炉给水热母管与11号锅炉给水系统,提高了锅炉的使用效率。在采用水法泡焦对锅炉省煤器进行检修后,8号锅炉少开、停炉6次,引风机少开84小时,节约了厂用电和燃煤。[国际煤炭网]
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