近日,宝通钢铁电炉兑80%铁水比冶炼取得初步成功,实现了电炉不通电冶炼,每月可降低成本约200万元。
金融危机以来,宝通钢铁产品受到极大的冲击,特别是低端产品,采取高炉加电炉的工艺,成本劣势突显,经营压力巨大。针对严峻的市场形势和经营压力,宝通钢铁积极实施“全员化、方法化、可持续化”的成本改善活动,以市场倒逼成本,以生存倒逼责任。在继降低钢铁料消耗课题取得年降本2000万元的成果后,宝通钢铁通过不断提高电炉兑铁水的比例,积极降低电炉电耗和电极消耗。
为了实现高铁水比冶炼,宝通钢铁成立了以炼钢技术、管理人员为首的攻关小组,在充分消化、吸收相关资料的基础上,从去年12月以来,在铁水比上下了狠工夫,从起初每炉兑25吨铁水到30吨、再到33吨,最后到36吨,铁水比从往年的40%增加到65%左右。今年,在攻关小组的不断摸索改进下,电炉电耗比往年下降了50%。同时,攻关小组通过调整铁水加入量、控制铁水成分、合理配置氧枪等措施,实现了铁水比从65%一步跨越到80%的极限,达到电炉不通电冶炼的目标,从而在45吨铁水模式下实现了转炉化冶炼。据悉,与65%铁水比相比,在80%铁水比冶炼模式下,用电峰期冶炼一炉钢的成本将降低5000元以上,既发挥了高炉铁水的规模优势,又大幅降低了炼钢成本。(来源:宝钢日报) |