新钢9号高炉应用先进技术节焦增产

 http://www.lgmi.com    发表日期:2010-2-23 14:12:13  兰格钢铁
    日前,从新钢集团公司了解到:作为江西省内首座2500立方米现代化大型高炉,新钢9号炉充分发挥先进炼铁工艺与自动化控制的综合优势,率先将中子水分仪测水技术应用于高炉焦炭水份测定,取得了良好成效。该技术从2009年11月份正式投用后,9号高炉产量和消耗指标均有了大幅改善,12月份,9号高炉平均日产6572吨,入炉焦比294公斤/吨铁,分别较之前最好水平增加271吨和下降了16公斤/吨铁,为企业增创效益数百万元。

    焦炭是高炉生产的主要原料,既是生铁冶炼的还原剂,也是生产过程中热能的主要提供者,其水分含量的变化直接影响到对高炉炉温的控制,而炉温的上下波动不仅关系到生铁的含硫含硅量、增大焦比和能源消耗,还直接影响着高炉产量、使用寿命及生铁质量等经济技术指标。

    在9号高炉开炉初期,由于全部使用新钢集团自产的干熄焦,焦炭水份含量低,而且极为稳定,对高炉生产影响甚微。11月份,随着10号高炉的竣工投产,自产的干熄焦已满足不了需求,2座大高炉用焦炭40%需要外购。而外购焦不仅含水量高,且由于焦炭厂家不一,焦炭水分含量无法保持在一个稳定的区间,必须要测量出焦炭的含水量进行焦炭补偿。传统的焦炭水分含量测定是采用随机取样检测方法完成的,该方法不仅检测结果误差大,而且时效性也严重滞后于生产过程控制。为此,9号高炉引进了目前国内外最为先进的中子水分仪测水技术,该设施的探头固定在焦炭皮带的上方,在皮带输送焦炭时在线连续监测其水分含量,并将监测到的水分信号即时送入计算机,由已建立的焦炭水份补偿数学模型计算出焦炭补偿量,通过加料系统完成焦炭的在线补偿,从而使得入炉有效热能恒定,以稳定炉温,进而保证了高炉的稳定顺行,为高炉增产节焦提供了有利条件。(来源:新钢)
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