今年下半年以来,炼铁公司积极响应集团公司的号召,通过技术创新、管理创新,谋求降本增效工作的突破。炼铁公司重点关注和确立了几个主要课题。其一是高炉配低价矿(及钢渣)降低原料成本;其二是采用烟煤无烟煤混喷技术;三是进行试验焦炭喷洒ZBS溶液降低焦炭反应性,提高焦炭反应后强度降低燃料比等。炼铁公司会同有关部门围绕几个主要课题,对“高炉减少燃耗降低成本”进行了课题立项,成立了课题组,确定了改善煤气利用,提高煤比,降低燃料比课题目标。
为了实现课题目标,课题组由炼铁公司与技术中心、供应处、进出口公司、焦化、烧结公司等相关各方做了大量的工作。一是加强学习提高技术水平和管理水平。包括三方面:(1)充分调动技术人员和管理人员的积极性。(2)学习兄弟单位的成熟工艺技术,引进先进的工艺技术。(3)认真分析本企业的原燃料与装备特点,有针对性的提出具有自己特色的工艺路线。其次是创新优化燃料质量指标。(1)坚持“原燃料是基础”的根本指导思想,长期对原燃料质量进行动态监控,对可能出现的质量波动实施中期预防预测,确保高炉生产顺行基础不动摇。(2)结合冶金焦用煤资源、质量特性及高炉吨铁渣量不断增大的状况,优化自产焦炭质量指标,提高了强度指标,适当放松了焦炭硫含量指标(下半年与上半年比较,本厂抗碎强度提高0.45%,全硫提高0.05%)。既改善了高炉顺行状况,又充分利用了大渣量脱硫的工艺条件。(3)实施部门联动,在不增加采购成本的前提下,适当提高了兖州焦炭的粒度下限要求(由≥20mm提高到≥25mm)。(4)不断探索、完善、深化烟煤无烟煤混喷的工艺水平。其三是操作制度创新优化。由于降低成本的需要,高炉配加低品位矿石,导致渣量达到400kg/t;热风炉煤气量不足,导致风温比上半年降低20℃,无钟炉顶布料规律尚需进一步摸索,因此在提高煤比上遇到很大困难。针对上述问题,课题组从热制度、造渣制度、送风制度、装料制度等四大制度入手,逐一研究影响煤气利用的因素。主要做出如下调整:(1)送风制度调整:①逐步淘汰长度280mm的短风口,调整为长度310和330mm的长风口,新建的4高炉实验350mm的长风口;②利用休风机会,逐步缩小风口面积;(2)装料制度调整:①各高炉根据煤比、原燃料条件不断调整矿批大小和料线,采用分装,使高炉始终处于可控状态;②无钟炉顶由单环逐步过渡到多环,并且逐步扩大矿焦角差,中间曾因一时调整得过急导致3#高炉炉型失常,经历不断摸索、尝试,终于逐步稳定和确定了布料方式。(3)提高富氧率改善煤粉燃烧、改善了煤气利用。(4)加强对顺行基础较差的重点高炉的监控。调整炉况时,必须时刻注意参数变化,及时调整,必要时24小时跟班。例如3高炉因调整原因曾炉型失常,在6月份进行了喷涂,效果良好,此后再进行基本制度调整,由于炉型规整,炉况基本没有反复。其四是原燃料管理创新优化。(1)充分发挥“规范、协同、高效”管理理念优势,加强相关部门的联系,发挥铁前攻关组的协调联动作用,做到前后工序协调一致。(2)积极联系焦化厂,使本厂焦的质量达到最大化的稳定,在配煤变化影响焦炭质量时,能够提前通知炼铁,提前预防,防止炉况波动。(3)积极联系供应处稳定、提高煤粉和焦炭质量,为高炉顺行打下良好物质基础。
课题完成情况表明,今年7~11月份与上半年相比,各项创新措施的实施效果得以凸显,受4#高炉运行后期和大修影响,在热风炉平均风温下降20度和吨铁矿耗上升20千克的不利情况下,炼铁煤气利用率从42.4%提高到43.2%,煤比提高了18.5kg/t,燃料比下降了8.5kg/t,仅7至11月份吨铁燃料成本效益就达约3000万,实现了炼铁发展史上的又一次重大突破。 |