首钢京唐公司焦化作业部紧密围绕公司下达的2011年增收节支降成本计划,组织专题会议将各单位提报的措施进行逐条分析,并从优化配煤结构、开发新的炼焦煤资源等方面开展降本增效工作。
在保证焦炭质量稳定的前提下,合理调整配煤结构,避免因煤种及配煤结构欠合理引起质量波动。开发引进枣矿符村和蒋庄1/3焦煤资源替代新矿肥煤;压缩进口煤比例,多利用国产资源,利用价差降低成本;充分发挥技术力量进行配比试验,摸索经验降低成本。目前,已开始使用枣矿符村煤,预计3-12月份可实现降成本1300万元。
利用焦油渣、生化污泥等回配炼焦。焦化作业部每天产生焦油渣5.5吨、酸焦油1吨和生化污泥5吨,焦化有机固废总量为4200吨/年。焦油渣、生化污泥等回配炼焦工程建成后,年可处理4500吨焦化有机固废,需要5.15万吨配合煤,年产型煤5.6万吨,可送至炼焦区作原料。由于使用焦化有机固废作为粘结剂,这些粘结剂全部转化为焦炭、焦油和煤气后,其价值相当于炼焦煤资源。若按年处理有机固废4200吨计算,扣除污泥中80%的水分,相当于代替炼焦煤2740吨,此项目的实施年可新增收益460万元。
优化干熄焦发电。1号汽轮机组改变原设计中压抽汽的运行方式为低压抽汽,抽汽量从20-40吨每小时变为40-60吨每小时,这样,使汽轮机达到满负荷运行,提高了机组效率;两台锅炉产生的蒸汽一部分进入汽轮机,一部分经减温减压进入公司管网,基本保证蒸汽不放散;与汽轮机生产厂家进行交涉,对2号汽轮机转子运行进行恢复;随着焦化生产顺稳、达产,两座干熄焦炉满负荷生产,每吨成本可降低1.7元,年度降低约442万元。(来源:首钢日报) |