首钢京唐炼钢部脱硫作业区优化捞渣工艺降铁耗

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-4-14 14:53:34  兰格钢铁
    首钢京唐炼钢部脱硫作业区通过优化生产组织、提高操作技能、加强设备维护等措施,不断提高捞渣机作业率,大幅度降低脱硫铁耗,降低本工序的生产成本。自2010年12月6日捞渣机热度投产以来,已经累计脱硫1986包,累计降低成本691万元。

    铁水捞渣工艺是目前最先进的铁水预处理技术,与传统的铁水扒渣相比,具有铁损少、操作灵活、尾渣处理方便等许多优势。但由于铁水捞渣设备是利用原有的铁水扒渣平台改建而成,受到场地环境的一些限制,给设备操作和检查维护造成一些不便。脱硫作业区积极采取措施,一一化解难题,很快实现了达产达效。

    组织培训练兵。捞渣机长11.9米,宽2.3米,高2.8米,总重30吨,是世界钢厂中最大型、最先进的设备,而脱硫作业区只有少数几名职工以前操作过小吨位的捞渣机。为尽快掌握操作技能,他们从四班抽调了10名有操作扒渣机经验的职工,请厂家专业人员开“小灶”,进行模拟和实战演练,不断提高操作水平,使捞渣率平均达到95%以上,脱硫效果达到工艺要求。同时,捞渣脱硫的处理周期从投产初期的40.4分钟/包,缩短到目前的33.1分钟/包,满足了炼钢连铸生产节奏的要求。

    精心组织生产。捞渣机生产对铁水条件要求较高,铁水包无大块的渣钢,表面无大块或结壳,铁水温度控制在1350度以上,以保证铁水有良好的流动性,减少捞渣时的夹带铁水量。他们加强对铁水包的维护,及时处理包底包沿的渣铁,加强与上道工序的联系,掌握在途铁水温度和成份情况,合理调配4个KR工位的铁水包。目前,捞渣机生产量占总产量的35%以上,每天平均处理铁水30包。

    维护设备降低备件费用。捞渣机的渣耙,每处理一包铁水要在1350多度的液体中浸泡10多分钟,如果使用和保养不当,将严重影响渣耙寿命。一副渣耙成本1万多元。为提高渣耙寿命,降低备件费用,脱硫作业区从几方面入手开展工作:一是与设备厂家签订合同,按一定的渣耙寿命结算费用。二是加强日常维护。捞渣前往渣耙上沾涂耐火涂料,捞渣后及时清理渣耙沾铁,提高渣耙的使用寿命。他们针对沾涂料时间短、涂层薄等问题,用当班捞渣炉数反推涂料消耗量,堵塞了管理漏洞。三是组织渣耙挖补。规定一副渣耙必须挖补3次以上才能下线。通过这些措施实施,渣耙寿命从投产初期的10-20次/副,提高到目前的平均70.7次/副,最高纪录达到150次/副。

    降低铁损降成本。在提高捞渣机作业率的基础上,他们不断改进操作,减少捞渣铁损。他们与负责白灰窑的协力单位协调,提高石灰性能,改进脱硫剂材质,在减少脱硫剂消耗的同时,减少了二次夹渣量。他们充分利用铁水包倾斜功能,将铁渣集中在铁包前部区域,缩短捞渣时间,提高捞渣效果。他们组织人员对捞渣渣铁进行破碎、分析、称量,分析铁耗情况,不断优化工艺参数,不断改进捞渣和脱硫操作。目前,KR脱硫1号工位捞渣机的平均铁损为3.96吨/包,比其他3个工位扒渣机铁损降低1.93吨/包,平均降低铁损5.78公斤/吨,工序成本平均降低17.08元/吨。每处理一包300吨铁水,可降低成本5124元。(来源:首钢日报)
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