自2010年以来,河北钢铁集团承钢对150吨炼钢系统大板坯连铸中间包进行结构优化研究,取得了进一步提高钢的清洁度,生产高质量产品的显著成效,年可创效益1200余万元。
为了进一步提高钢的清洁度,生产高质量产品,承钢以连铸中间包为研究对象,建立中间包钢液流动的水模型,通过物理模拟实验,得到中间包的结构优化参数,从而优化中间包钢液的流场,减少夹杂物的含量。在具体推进过程中,该公司采用物理模拟研究方法,得出水模实验的结果,为中间包结构优化、新型中间包的设计,提供技术参考,并结合现场生产实际,优化设计了中间包的内部结构,从而保证了中间包内死区比例小,促进了大型夹杂物的去除,延长钢液停留时间,促进温度和成分的均一,使各流具有较为一致的流动特性,提高了铸坯质量。为确保改造成功,他们共计进行了100多种实验室实验方案和最终的工业化试验,最终,通过对改进前后所取Q235B钢种进行常规化学分析、微观分析及大型夹杂分析后得出中包结构改进效果良好。其中,改进后钢中总氧由28ppm下降到23ppm,降幅达17.9%;显微夹杂物数量从4.76个/平方毫米降至3.81个/平方毫米,夹杂物上浮率为20%。改进后中间包结构减缓了钢液对中间包包衬的冲刷,含Mg的夹杂数量有所减少;改进前后夹杂物含量由5.33毫克/10千克下降到3.49毫克/10千克,大型夹杂物含量降低了34.5%。(来源:中国冶金报) |