邯钢三炼钢厂工序能耗创出新水平实现新突破

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-2-20 13:47:18  兰格钢铁
    面对今年新形势、新挑战,邯钢公司三炼钢厂自我加压,主动出击,围绕节能降耗做文章,元月份,工序能耗完成-19.8kgce/t,较历史最好水平降低1.4kgce/t,跻身国内同行业一流水平。

    加强精细化管理,使用能处于受控状态。该厂严抓岗位标准化用能,根据生产任务和节奏,制定《设备运行优化管理制度》,明确分工、细化设备启停管理。及时整改落实能源介质方面出现的问题,力争将各岗位用能降到最低,提高能源消耗利用率。同时,建立和完善厂、车间、科室重点能源消耗数据库,使各项能源消耗处于受控状态。

    优化工序操作,提高煤气、蒸汽回收量。工艺技术操作上严格标准化操作,稳定转炉炉料结构,一次倒炉命中率较去年平均提高5%,使煤气回收时间延长了26秒。元月份,吨钢煤气回收在采用湿法除尘且没有副枪的情况下完成135.5立方米,吨钢蒸汽回收完成90千克,分别较计划目标提高7.5立方米和15千克。

    降低电耗、氧耗和混合煤气等消耗。着力提高钢包周转率和转炉炉后温度命中率,减少钢包温降和精炼压站时间,提高精炼冶炼的钢水进站温度,降低因精炼电极升温增加电耗。改造钢包离线烘烤器,规范烘烤器点火灭火操作程序,根据烘烤曲线要求,及时调整烘烤强度,避免长明火等煤气浪费现象。稳定转炉冶炼,提高转炉终点命中率,防止转炉喷溅、返干和回炉落地事故,降低氧气消耗。元月份,吨钢电耗、氧耗分别较计划目标降低0.09千瓦时和0.79立方米。(来源:河北钢铁集团)
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